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    皖能集团锅炉事故汇总.docx

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    皖能集团锅炉事故汇总.docx

    1、皖能集团锅炉事故汇总目 录元月17日洛河发电厂1炉汽包水位高保护动作机组跳闸2月4日铜陵发电厂3炉给粉总电源接地短路跳闸,3炉MFT联跳3机组2月3日铜陵发电厂3炉“全炉膛灭火”,炉MFT联跳3机组3月1日田家庵电厂3机组DCS系统DPU故障,机组跳闸3月4日合肥第二发电厂1炉全炉膛无火焰MFT动作,机组跳闸4月30日淮北发电厂5锅炉乙侧前包墙管泄漏抢修(临检)4月15日合肥第二发电厂2炉给煤机段MCC失电,锅炉主燃料中断,炉MFT联跳2机组5月13日洛河发电厂4炉B引风机的动叶液力调节装置关不严,造成锅炉炉膛压力低,MFT动作,4机组跳闸6月20日合肥第二发电厂2炉仪控就地设备电源柜失电,锅

    2、炉MFT动作,2机组跳闸6月24日铜陵发电厂3炉运行中因炉膛负压波动大,火焰检测器发出无火信号,跳给粉机、炉MFT联跳3机组7月12日铜陵发电厂3炉运行中因负压波动大厦,炉MFT,联跳3机组7月13日田家庵发电厂4炉高温过热器泄漏,停炉消缺7月19日洛河发电厂1炉炉膛火检探头冷却风机跳闸,造成冷却风压低FSSS动作机组跳闸7月21日田家庵发电厂1炉低温再热器泄漏,停机消缺7月24日洛河发电厂1炉给水流量调节系统失灵,汽包水位越限保护动作跳闸7月22日铜陵发电厂3炉运行中因炉膛负压波动大,炉MFT动作联跳3机组7月27日铜陵发电厂3炉运行中因炉膛负压波动大,炉MFT动作联跳3机组7月23日洛河发

    3、电厂1炉C磨煤机1电动机引线短路故障,6KV母线失电,造成锅炉MFT动作机组跳闸7月28日铜陵发电厂3炉运行中因炉膛负压波动大,炉MFT动作,联跳3机组8月24日洛河发电厂2机由于热控保安电源故障,引起两台引、送风机同时跳闸,MFT动作,机组跳闸8月26日洛河发电厂2机组自动过程中由于CCS自动控制系统调节失灵,造成锅炉主汽温高而停机8月6日马鞍山万能达发电公司1炉D1火焰检测器异常,锅炉MFT动作9月2日洛河发电厂1机组由于热控自动调节系统失灵,汽包水位高,MFT动作停机9月15日合肥第二电厂1炉1、2磨煤机轴承润滑油油位开关信号输入模件故障跳1、2磨煤机,引起1炉MFT动作9月17日芜湖发

    4、电厂12炉后隔墙省煤器泄漏申请临检消缺9月26日洛河发电厂4炉D磨1油泵电机烧坏,380伏保安IV段失电,引、送风机跳闸,4机停机10月31日马鞍山万能达发电公司1炉顶棚过热器管泄漏,申请临检元月17日洛河发电厂1炉汽包水位高保护动作机组跳闸1 事故经过、扩大、处理情况:2002年1月17日,我厂1、2、4三台机组正常运行,3机组计划小修。1月16日21:30经调度批准(2002年1月16日21:302002年1月17日8:00),改造后的1机组做锅炉低负荷断油稳燃试验。17日2:48处于试验中的1机组负荷150MW,由于汽包水位自动控制失调,造成1、B汽动给水泵转速突升,汽包水位高保护动作M

    5、FT,1机组跳闸与系统解列。经处理,1炉于当日12:45点火,13:45冲转,14:05机组并网发电。2 暴露问题:低负荷状态下,汽动给水泵自动调节品质差。3 防止对策:优化DCS系统各调节参数。返回2月4日铜陵发电厂3炉给粉总电源接地短路跳闸,3炉MFT联跳3机组1 事故经过、扩大、处理情况:2002年2月4日9:35H,1机调停,2机负荷117.9MW,3机组刚并网后负荷带至250MW,运行人员发现1、B层给粉机全跳,炉膛负压波动大,随即,炉首发“炉膛压力高”且MFT,联跳机、电,经处理后,3机组于10:34分并网正常。经检查,事故原因为:1、运行人员在投一次风连锁给粉总电源压板时,发现压

    6、板两端有电压(实为感应电约200V),即通知检修人员检查处理,检修人员在用万用表复测压板两端电压时,不慎造成控制电源火线端(交流200V),因测试棒瞬间接地短路,控制熔丝熔断,给粉总电源主接触器失电释放,给粉机电源中断。2、给粉总电源控制制回路安装单位接线错误,未按时设计要求接线,误将控制电源熔丝接至给粉总电源主接触器控制回路上部,即主接触器受熔丝控制,而实际设计熔丝应接于主接触器控制回路下部,即主接触器不受熔丝控制2 暴露问题:a、 控制回路电源未采用屏蔽,故在压板两端产生感应电。b、 安装单位未按设计要求接线,误将控制熔丝接入给粉总电源主接触器回路,熔丝接地短路熔断后造成主接触器失电,跳闸

    7、。c、 检修人员测试压板电压时缺乏慎重仔细,未预想到期后果,以致造成测试棒与控制电源接地短路。3 防止对策:a、 利用3机组大修时,将给粉总电源控制室回路电缆更改为屏蔽电缆,防止发生感应电。b、 按设计图纸改动给粉总电源控制电源熔丝位置。c、 举一反三,加强对故障的分析和检修人员的安全教育,提高检修人员的安全意识和在处理故障时要有预想及责任心。返回2月3日铜陵发电厂3炉“全炉膛灭火”,炉MFT联跳3机组1 事故经过、扩大、处理情况:2002年2月3日7:06H,1机调停,2机负荷79.9MW,3机负荷180MW,十一台给粉机运行,3炉MFT,联跳3机,首发“全炉膛灭火”。经检查分析原因为:2角

    8、BC层二次风门卡涩,开机前处在开关闭位置,造成2角局部缺氧燃烧,致使在上三风口结焦,又因掉焦引起火检验不到火,全炉膛灭火。经处理,7:56H3机组与系统并网。2 暴露问题:a、 角BC层二次风门开度位置与控制指示对不上。b、 设备维护不及时。3 防止对策:a、 快消除2角BC层二次风门位置指示缺陷;b、 完善设备维护制度并严格考核。返回3月1日田家庵电厂3机组DCS系统DPU故障,机组跳闸1 事故经过、扩大、处理情况:3月1日,9:143机组突然跳闸,ETS、MFT发出(当时全厂1、2、3、5机运行,4机备用,全厂负荷469MW,3机组负荷90MW),机组跳闸,发电机解列。热控人员对3机组DC

    9、S系统进行检查后,发现DCS系统DPU故障信号发出,使ETS、MFT动作,系软故障所致,插件拔出后重新插入,经处理后恢复正常,3机于10:34重新并网运行2 暴露问题:DPU卡不稳定,抗干扰能力差,造成保护误动。3 防止对策:更换DPU卡,组态软件重新下装。返回3月4日合肥第二发电厂1炉全炉膛无火焰MFT动作,机组跳闸1 事故经过、扩大、处理情况:2002年3月4日,21时03分1炉1磨因为失去密封风保护动作跳闸,炉膛负压瞬间下降至1500P1,“全炉膛无火”保护通道2和3动作,炉MFT误跳汽机发电机。3磨因煤质潮在19时,因“失去密封风”跳闸,重新启动后为防止堵磨,一直采用大风量小煤量运行(

    10、风量17立方米/秒,煤量20吨/小时,扣除水分,实际不足20吨/小时)造成煤粉浓度低,C1和CB层火焰不稳定,1和2磨在外设状态下,分别带50.4吨/小时,在1磨因失去密封跳闸后,CC、CD层无火,同时炉膛负压急剧变化影响到了CE、C1、CB的火检,相继发出层无火信号,导致锅炉MFT。处理:1锅炉MFT后,于21时44分炉膛经过吹扫后点火,23时14分冲转,23时36分1机并网。2 暴露问题:a、 连续阴雨天气,厂里又无干煤棚,造成原煤很潮,磨煤机出力受限制,磨煤机进口极易积煤使密封风压、一次风差压降低;b、 原煤潮湿,磨出力受限制,煤粉浓度不够,火嘴着火情况不好、不稳定时运行人员投油助燃不果

    11、断、未及时切除锅炉主控手动调整磨出力;c、 密封风与一次风压差低报警未能及时发出;4d、 1炉各磨密封风/一次风差压值明显小于2炉;e、 煤炭紧张时煤质得不到保证。3 防止对策:a、 建议厂里盖干煤棚或让燃运部制定合理堆、取煤措施,尽力寻找干煤上仓;b、 发电部制定并完善煤潮磨煤机进口防堵措施(已完成)并组织运行人员学习;c、 确保密封风/一次风差压小于2kP1时报警能发出,提醒运行人员注意;d、 对密封风机进行技改或消除磨煤机轴颈密封风室漏风问题,提高磨煤机密封风/一次风差压。返回4月30日淮北发电厂5锅炉乙侧前包墙管泄漏抢修(临检)1 事故经过、扩大、处理情况:2002年4月2日11时整,

    12、2、3、57机组运行,1机组备用,4机组大修,5机负荷为160MW。运行人员发现我5炉内有异声,经确认为:乙侧前包覆过热器泄漏,汇报值长经省调批准。该炉于4月2日22时整开始滑停,4月3日零时50分发电机解列,锅炉熄火。停炉后检查发现,乙侧前包墙第17根管(标高35.7米处)泄漏,爆口偏向南侧大包内,将相临第16根前包墙管吹通。抢修中,将泄漏的两根管更换(管长200mm)后,5机组于4日18时10分检修结束,按省调要求转入备用。4月5日9时45分5炉点火成功,11时58分并网。原因分析:焊接不良,导致该横向拉筋极部形成应力集中区,长期运行应力裂纹导致管材失效造成泄漏。2 暴露问题:a、 该拉力

    13、筋板设计不合理;b、 大包内部充满飞灰,增加大包的承重,致使吃力点薄弱环节易失效;c、 大包设计结构不合理,在小修中无法进行检查、改造。3 防止对策:2002年11月5机大修时,对大包的承重结构进行改进。返回4月15日合肥第二发电厂2炉给煤机段MCC失电,锅炉主燃料中断,炉MFT联跳2机组1 事故经过、扩大、处理情况:2002年4月15日,1、2机组正常运行负荷240MW、300MW。上午10:58分,运行人员在查找2机组110V直流接地时。在停400VPC212、2B2母线直流电源时,造成给煤机段MCC失电,给煤机全停,主燃料中断炉MFT,联跳2机组。经检查,由于设计施工存在的问题,给煤机段

    14、MCC电源开关与PC母线侧开关之间的联锁未使用开关辅助接点,而采用了中间继电器。当直流电源失去时,造成MCC侧电源开关跳闸。经处理恢复2机组于15:37分并网。 2 暴露问题:设计施工不周3 防止对策:a、 利用停机机会检查回路,进行必要的更改。半年内完成。b、 对寻找直流接地应采取有效的安全危险分析。c、 举一反三,利用设备停机机会,对有关回路进行检查整改。返回5月13日洛河发电厂4炉B引风机的动叶液力调节装置关不严,造成锅炉炉膛压力低,MFT动作,4机组跳闸1 事故经过、扩大、处理情况:5月13日,我厂1、3机组运行,2机组技改大修,4机组接调度命令启动。3:304机组采用1通道单风烟道系

    15、统点火,7:55冲转,10:23并网。10:494机组负荷10MW时,启动B引风机开出口挡板,造成锅炉炉膛压力低,MFT动作,4机组跳闸。经处理,4机组重新点火,于12:08并网运行。原因分析:5月13日,热工人员更换B引风机执行器后,锅炉检修人员对B引风机动叶全关闭基准值校核不准确,虽然CRT显示及就地动叶指示为关闭,但动叶实际开度约15%左右。因当时机组刚并网,负荷低,炉膛总通风量小,当启动B引风机顺控开出口挡板时,造成炉膛压力低,MFT动作。对B引风机动叶全关位重新校对,启动运行正常。2 暴露问题:检修工艺不良,工作责任心不强。3 防止对策:对3、4炉引、送风机液压执行装置就地指示的开度

    16、的正确性予以确认返回6月20日合肥第二发电厂2炉仪控就地设备电源柜失电,锅炉MFT动作,2机组跳闸1 事故经过、扩大、处理情况:2002年6月20日下午14:45分,1机负荷270MW,2机180MW(1、3磨运行,2磨停运)。在2炉11油枪试验过程中,进行到启动雾化蒸汽阀时,锅炉发生MFT,联跳汽轮发电机组,MFT首出“失去主燃料”。经仪控人员检查为11油枪就地控制柜电源开关跳(BOBRM0211层F1开关),联跳其上级开关(BOBR101Q60开关),造成整个BOBRM02柜(锅炉岛仪控就地控制箱电源分配柜)失电,致使1、3磨煤机因润滑油位低跳闸(油位开关失电,误发油位低信号),锅炉MFT

    17、。进一步检查11雾化蒸汽阀时,发现电磁阀线圈与外壳有放电痕迹。处理措施:将11油枪就地控制柜电源源开关分开,重合BOBR101Q60开关。15:402炉重新点火,17:452机冲转,17:552机组并网2 暴露问题:a、 锅炉岛仪控就地控制柜电源设计不合理;b、 锅炉岛仪控就地控制柜分路开关与上级开关选型不匹配。3 防止对策:a、 将锅炉岛仪控就地控制柜电源分段。b、 12台油角就地控制柜电源进线加装熔断保险。c、 各级熔断保险须要配合好,要检验。返回6月24日铜陵发电厂3炉运行中因炉膛负压波动大,火焰检测器发出无火信号,跳给粉机、炉MFT联跳3机组1 事故经过、扩大、处理情况:6月24日15

    18、:50,1机调停,2机负荷100MW,3机负荷249MW,3炉燃烧稳定,D制粉系统运行,1GC投入,锅炉氧量自动、风箱炉膛差压自动,15:5600,3炉膛负压突然大幅度波动(最大444P1),火焰电视发暗并拌动,值班员立即投1B4油枪稳燃,此时炉MFT,首发原因为“全炉膛灭火”,联跳3机组。经查热工历史记录15:5601开始,3炉燃烧突然失稳,顺序为C2、D2、13、B1、C1、14、B4、D1、B2、D3、11、12、D4、C4、B4,并在6秒之内跳相应给粉机。15:5613,3炉MFT跳机,首发原因全炉膛熄火。16:04,3炉重新点火,17:44,机组并网。2 暴露问题:由于3炉灭火保护灵

    19、敏度偏高,导致燃烧不稳、炉膛负压波动时,灭火保护容易动作,造成炉MFT,联跳3机组。3 防止对策:a、 3炉灭火保护动作时间由无火2秒动作改为无火3秒动作。b、 按规定定期进行吹灰,每次吹灰后要及时做好记录,分场检查;c、 继续查找燃烧不稳或负压异常波动原因并进行消缺。以后再发生此现象时,要及时投油稳燃。返回7月24日洛河发电厂1炉给水流量调节系统失灵,汽包水位越限保护动作跳闸1 事故经过、扩大、处理情况:7月24日3时,洛河电厂3机组运行,负荷分别为238、294MW,2机组技改大修。3:34,1机组启动过程中,负荷90MW,机组参数正常,C电泵运行,给水流量处于自动调节状态,发生给水流量突

    20、升失控,造成汽包水位高MFT,5:00机组重新并网。11:03,1机负荷120MW,C电泵运行,由于电泵给水调节失控,造成汽包水位低MFT,重新启动于14:07并网。17:32,1机负荷升至200MW左右,1、B汽泵运行,B小机真空低跳闸,电泵开起后转速操作不动,6:06汽包水位调节失控,造成汽包水位低MFT,机组再次启动于10:45并网。根据省电力公司安200167号文“关于洛河发电厂1机组技术改造工程投产后免于考核的批复”,1机组于014上4月20日开始改造,01年12月20日改造工程投产,故此次事故不中断安全记录。2 暴露问题:1机组改造投运时间较短,控制系统存在不足之处,汽包水位单冲量

    21、控制品质不良,单冲量与三冲量切换时扰动大,电泵转速控制与勺管调节特性差,跟踪缓慢,造成汽包水位波动大,导致水位调节紊乱,造成汽水位高或低跳闸。3 防止对策:a、 安排时机,做好1、2机组RB试验,完善机组自动处理事故功能。b、 进一步优化DCS有关自控参数,提高各种工况汽包水位自动控制品质。c、 加强定期检查、维护工作。返回7月12日铜陵发电厂3炉运行中因负压波动大厦,炉MFT,联跳3机组1 事故经过、扩大、处理情况:7月12日13:18,1机负荷100MW,2机负荷100MW,3机负荷284MW,13:243炉负压突然波动大,给粉机相应跳闸,3炉熄火,炉MFT动作,联跳3机组。13:353炉

    22、重新点火,15:043机与系统并网。2 暴露问题:a、 3炉运行中燃烧不佳,欠稳定,炉膛扰动大;b、 来煤杂,煤质差。3 防止对策:a、 利用停炉或大修机会,进行3炉空气动力场试验;b、 凡来煤煤质发热量低于4800大卡,挥发份低于10%时,燃供部必须及时通知燃料分场,燃料分场上煤时必须及时通知值长和机组长。c、 运行人员在调整中应尽量避免炉膛大扰动产生。返回7月13日田家庵发电厂4炉高温过热器泄漏,停炉消缺1 事故经过、扩大、处理情况:障碍前运行方式:全厂1、2、3、4、5机运行,全厂负荷710MW,4机负荷110MW。2002年7月12日22:00运行人员检查发现4炉炉膛右侧标高28M高温

    23、过热器处有泄漏声,即向省调申请批准停炉消缺,经省调同意后,4机于7月13日5:12解列。冷却后进炉膛检查发现为高温过热器右数第4排,出口管下弯头前侧第一根管靠弯曲起点下约35M处过热爆管,裂纹长约20MM,经检修处理正常后,4机于7月14日22:45并网2 暴露问题:a、 高温过热器材质老化(4炉投产进行二十多年,此管段未更换过);b、 来煤质量差。3 防止对策:a、 加强对“四管”的防么检查,提高燃煤品质;b、 结合今年机组大修对高温过热器进行更换。返回7月19日洛河发电厂1炉炉膛火检探头冷却风机跳闸,造成冷却风压低FSSS动作机组跳闸1 事故经过、扩大、处理情况:7月19日22时,我厂1、

    24、3、4三台机组运行,负荷分别为300、289、299MW,2机组技改大修。22:10,1机组有功负荷300MW,无功负荷170MW,突然跳闸,首发原因为“失去冷却风”。经检查,1探头冷却风机跳闸,原因为控制熔丝爆一只。2探头冷却风机因出口继电器触点接触不好,未能联动,造成冷却风压低,锅炉MFT。经处理,1机组于7月20日0:38并网发电。2 暴露问题:未能及时发现设备缺陷而采取有效的防范措施。3 防止对策:更换接触不良的继电器,对运行设备加强维护,及时发现缺陷并消除。返回7月21日田家庵发电厂1炉低温再热器泄漏,停机消缺1 事故经过、扩大、处理情况:障碍前运行方式:全厂1、2、2、4、5机运行

    25、,全厂负荷592MW,1机负荷85MW。7月21日15:00,运行人员检查发现1炉尾部标高22M左侧有泄漏声,经申请省调同意后1机于21日22:10解列停机。炉冷却后,检查为低温再热器管左数第1排水平段上数第1、2根管,左数第2排水平段上数第4、5根管发生泄漏,经焊补处理后,1机于7月24日16:00并网。2 暴露问题:a、 再热器中、低温组材质老化严重;b、 来煤质量差(灰份含量大,加剧了炉尾部受热面的磨损)3 防止对策:a、 加强对“四管”的防磨检查,提高燃煤品质;b、 结合1炉大修更换再热器中、低温组。返回7月22日铜陵发电厂3炉运行中因炉膛负压波动大,炉MFT动作联跳3机组1 事故经过

    26、、扩大、处理情况:7月22日10:10,#1机负荷93MW,2机负荷85MW,2机负荷189MW,10:193炉膛负压突然大幅波动,运行立即投1B1,1B3油枪,此时3炉MFT动作,联跳3机组,首发原因系“全炉膛无火”。经全面检查,未见异常,10:203炉重新点火,11:063机与系统并网。2 暴露问题:3炉运行中燃烧工况不稳,遇炉膛负压波动时易熄火跳机。3 防止对策:a、 利用停炉或大修机会,进行3炉空气动力场试验;b、 立即组织专业技术人员开展3炉燃烧系统技术攻关,争取早日解决3燃烧不稳熄火跳机的难题。返回7月27日铜陵发电厂3炉运行中因炉膛负压波动大,炉MFT动作联跳3机组1 事故经过、

    27、扩大、处理情况:7月27日9:13,1机调停,2机负荷84MW,3机负荷159MW,9:153炉负压突然大幅,运行立即投1B2,1B3油枪,此时3炉MFT动作,联跳3机组,首发原因系“全炉膛无火”。9:233炉重新点火,9:533机与系统并网。2 暴露问题:3炉运行中燃烧工况不稳,遇炉膛负压波动时易熄火跳机。3 防止对策:a、 利用停炉或大修机会,进行3炉空气动力场试验;b、 立即组织专业技术人员开展3炉燃烧系统技术攻关,争取早日解决3炉燃烧不稳熄火跳机的难题。返回7月23日洛河发电厂1炉C磨煤机1电动机引线短路故障,6KV母线失电,造成锅炉MFT动作机组跳闸1 事故经过、扩大、处理情况:7月

    28、23日20时,我厂1、3、4三台机组运行,负荷分别为228、255、255MW,2机组技改大修,20:15,1机611开关跳闸,6KVI段母线失电,1组风烟系统1、C排粉机(1、B、C在运行)及炉循泵等设备失电停运,造成汽包水位高,锅炉MFT。检查保护动作情况,621开关跳,厂变低压开关未跳(低电压继电器未启动),低压备用电源未自投,造成5联变的3、4、5抵抗控制回路失电跳闸。对一次设备检查,发现1炉C磨煤机1电机口线处电缆引线三相烧断。该磨煤机电源开关拒跳。组织各专业人员对开关、电机、电缆、保护进行一次全面检查试验,均未发现问题,分析引线短路原因为:设备振动,引线长期磨损,外绝缘降低,又连日

    29、阴雨受潮,造成击穿短路,开关拒跳。7月24日2:27,1炉点火冲转,3:041机组并网。2 暴露问题:设备的检修、运行维护工作不到位。3 防止对策:a、 做好继电器的定期检查和维护工作。b、 已列入更换计划。在未更换前,加强设备维护检查,定期检查、试验。返回7月28日铜陵发电厂3炉运行中因炉膛负压波动大,炉MFT动作,联跳3机组1 事故经过、扩大、处理情况:7月28日19:00,1机负荷100MW,3机负荷179MW,19:03炉负压突然大幅歧,运行立即投1B3、1B4油枪,此时E3炉MFT动作,联跳3机组,首发原因系“全炉膛无火”。19:143炉重新点火,19:513机与系统并网。2 暴露问

    30、题:3炉运行中燃烧工况不稳,遇炉膛负压波动时易熄火跳机。3 防止对策:a、 利用停炉或大修机会,进行3炉空气动力场试验;b、 立即组织专业技术人员开展3炉燃烧系统技术攻关,争取早日解决3炉燃烧不稳熄火跳机的难题。返回8月24日洛河发电厂2机由于热控保安电源故障,引起两台引、送风机同时跳闸,MFT动作,机组跳闸1 事故经过、扩大、处理情况:8月24日,我厂1、2、3、4机组运行。13:302机组负荷250MW,运行中突然跳闸,首发原因“两台引风机跳闸”、“两台送风机跳闸”;DCS系统工程师站、DEH站、大屏幕、42、43操作员站失电,历史记录站死机;6KV厂用电III段自投正常、IV段未自投(原因为位置继电器闭销),所有380V厂用电自投正常。经查故障原因为热控保安电源故障,由于热控保安电源不是瞬间消失,使另一路电源自动切换时间超时,导致部分站下网、花屏、引起两台引风机、两台送风机同时跳闸,MFT动作,机组跳闸。汇报调度,2机组具备重新启动条件,13:35接调度0:46点火,3:39并网。2 暴露问题:维护不当。3 防止对策:利用小修机会将工程师站、DEH站、历史记录站改为UPS供电,定期检查各供电电源开关状态,做电源切换DPU切换试验。返回8月26日洛河发电厂2机组自动过程中


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