机组C级检修项目.docx
- 文档编号:9406164
- 上传时间:2023-02-04
- 格式:DOCX
- 页数:42
- 大小:26.10KB
机组C级检修项目.docx
《机组C级检修项目.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《机组C级检修项目.docx(42页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
机组C级检修项目
国电江南热电有限公司2013年1号机组C修
批准:
审定:
王波王志
审核:
陈欣明
编制:
李万岭王忠军
国电江南热电有限公司生产技术部
2013.02.08
国电江南热电有限公司2013年1号机组C修
1、汽机专业:
(“资金”项--填备件及材料的费用,“人工”项--填10人*10天=100工日)
1.技改项目明细
序号
项目名称
专业
数量
主要工序及内容
人工
(工日)
资金
(万元)
备注
1.
4-6段抽汽气动疏水阀更换
汽机
15
PN1.6-2.5MPa,DN40口径9台,DN50口径6台;拆除原气动疏水阀,更换新气动疏水阀。
进口备件未到
2.
高加事故气动疏水调整阀更换
汽机
3
PN6.4-10MPa,DN250口径2台,DN300口径1台;拆除原气动疏水调整阀,更换新气动疏水调整阀。
50万
有备件
3.
1号机循环水管软联接更换金属补偿器
汽机
4
拆除循环水管原软联接,更换Φ1820mm金属补偿器4个。
80
有损坏更换
4.
1号机组部分疏水管改造
汽机
1
取消部分作用重复疏放水管道,安装封头。
15
改造
5.
1号冷却水塔拦污栅改造
汽机
1
1号冷却水塔安装半圆形拦污栅
2
改造
6.
合计
147
2、特殊项目明细
序号
项目名称
专业
数量
主要工序及内容
人工
(工日)
资金
(万元)
备注
1.
高空阀门操作平台安装
汽机
5
工业抽汽减温水手动门;轴封风机;1、2号小机油箱;高旁减温水手动门
5
安装
2.
合计
5
3、标准项目
序号
项目名称
专业
数量
主要工序及内容
人工
(工日)
资金
(万元)
备注
1
2
3
2、锅炉专业:
1.技改项目明细
序号
项目名称
专业
数量
主要工序及内容
人工
(工日)
资金
(万元)
备注
1
1号炉空气预热器改造
锅炉
1
659
技改
2
磨煤机石子煤排放密封改造
锅炉
5
5台
50
打报告进行改造
3
给煤机上部煤斗防止堵断煤改造
锅炉
2
改造2台
100
打报告进行改造
4
合计
809
2、特殊项目明细
序号
项目名称
专业
数量
主要工序及内容
人工
(工日)
资金
(万元)
备注
1
1号炉右前汽包安全门
锅炉
1
12
更换
2
1号炉暖风器疏水泵改造
锅炉
6
改造
3
1号炉1号空气预热器主轴承漏油
锅炉
1
2
治理
4
1号炉A、C磨煤机液压缸漏油更换
锅炉
2
9
更换
5
给煤机减速机轴头漏油治理
锅炉
2.7
治理
6
1号炉连排倒定排调门后截门为低压门,需更换
锅炉
1
0.45
更换
7
1号炉空气预热器冷却水管路有漏点,运行中用胶管临时封堵,需改造。
锅炉
0.55
换管
8
1号炉送风机软连接改型
锅炉
2
更换软连接
10
更换
9
2号炉送粉管道更换部分陶瓷管
锅炉
20
更换
10
1号炉磨煤机磨辊套、磨瓦防磨
锅炉
50
更换
11
1号炉色环、介质流向整改
锅炉
2
治理
12
1号炉支吊架重新核定调整
锅炉
30
标准是10万小时后核定,新投产机组核定有必要,需打报告
13
合计
144.7
3、标准项目
序号
项目名称
专业
数量
主要工序及内容
人工
(工日)
资金
(万元)
备注
1
2
3
3、电气专业:
1.技改项目明细
序号
项目名称
专业
数量
主要工序及内容
人工
(工日)
资金
(万元)
备注
1
低压厂用电部分综合保护改造
电气
26
厂用380伏PC1-4段、公用1、2段和保安1、2段内开关控保装置为万利达MMPR-230和MLPR-230型装置,曾多次发生误跳开关现象,且装置无任何动作信息。
已多次与厂家就此问题进行沟通,未得到根本解决。
2号机1、2号定子冷却水泵已更换为北京四方CSC-831系列控保装置,运行稳定。
为提高设备运行稳定性,建议将PC1段、PC2段内万利达控保装置更换为北京四方公司生产的CSC831系列控保装置。
15
更换
2
合计
15
2、特殊项目明细
序号
项目名称
专业
数量
主要工序及内容
人工
(工日)
资金
(万元)
备注
1
低压电动机更换铝制风扇
电气
30
拆除塑料风扇,安装铝制风扇
20
0.3
改造,外委
2
氢干燥器排污改造
电气
1
将敞开口用不锈钢管焊接引至零米排污管
5
3
改造,外委
3
发电机绝缘过热监测装置电缆敷设
电气
1
敷设一条电源电缆至发电机绝缘过热监测装置
2
0.3
改造,外委
4
1号机电压和电流端子箱内中性点接地回路改造
电气
1
现1号机电压和电流端子箱内,中性点在端子排环接后,尾部一颗线接地。
应安装专业接地铜排,每一颗中性点接线直接接到接地铜排上。
3
改造
5
1号机组励磁调节器回路改造
电气
1
增加:
励磁电流变送器、励磁电压变送器,将励磁电流量、励磁电压量及灭磁开关状态量接入机变组故障录波装置
2
改造
6
1号励磁变温度监控回路改造
电气
1
将1号励磁变温度就地监控设备中的温度量接入厂用电监控系统(ECMS系统),提高其运行安全性。
4
改造
7
1号机电调用功率变送器改造
电气
1
现1号机电调用功率变送器为有源形式,根据电科院专业技术监督要求改为无源式功率变送器
2
改造
8
1号机滤油机处加电源箱
电气
4
2号机滤油机处原采用临时电源不安全不方便,现改造为就地电源箱电源取自检修段安全可靠,不影响机组运行。
10
2
改造,外委
9
1号循环水泵电机大修
电气
1
1、电机冷却器检查。
2、检查电机绝缘、测电机直流电阻、检查电机接线。
3、清扫、渗漏治理。
抽转子换油、轴承检查,不好更换。
15
3
改造,外委
10
220千伏Ⅰ、Ⅱ母线电压互感器计量专用二次空开回路改造。
加装失压报警装置。
电气
1
220千伏Ⅰ、Ⅱ母线电压互感器计量专用二次空开改进为带有辅助接点形式的空开,将辅助接点量接入NCS测控系统,防止关口计量电量丢失。
2
改造
11
合计
21.6
3、标准项目
序号
项目名称
专业
数量
主要工序及内容
人工
(工日)
资金
(万元)
备注
1
发电机试验
电气
1
1.发电机定子绕组绝缘电阻、吸收比及极化指数。
2.定子绕组泄漏电流和直流耐压试验---电科院
3.转子绕组的绝缘电阻。
4.发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备的绝缘电阻。
6
外委
2
#1主变压器本体
电气
1
1.绝缘油微水、色谱、耐压、介损试验;
2.在线监测装置及控制信号回路检查;---生产厂家
3.预防性电气试验;绝缘电阻、直流电阻、本体及套管介损、直流泄漏。
14
外委
3
#1高厂变
电气
1
1.预防性电气试验——绝缘电阻、直流电阻、本体及套管介损、直流泄漏
3
外委
4
#1励磁变
电气
1
1.测量变压器高、铁芯、低压绕组对地及电缆的绝缘电阻
2.测量变压器高、低压绕组的直流电阻
3.高压侧电流互感器一、二次绝缘电阻
4.励磁变高压侧电流互感器直流电阻
5.电气试验
6
外委
5
#1发电机中性点接地变
电气
1
1.测量变压器高、低压绕组的绝缘电阻及直流电阻
2.测量变压器铁芯的绝缘电阻
3.变压器二次侧负载电阻检查测试
2
外委
6
干式变:
厂用380V1、2号工作变1、2号脱硫变1、2号除尘变、1、2号等离子变;
照明变、检修变;
电气
10
1.预防性电气试验;直流电阻、绝缘电阻
2.电缆高压试验;
3.6KV开关电气绝缘试验;
4.电流互感器绝缘试验;
18
外委
7
发电机出口避雷器
电气
1
1.电气试验直流1mA电压(U1mA)及75%U1mA下的泄漏电流、绝缘电阻
1
外委
8
发电机出口PT
电气
1
1.测量PT的绝缘电阻
2.测量PT一、二次的直流电阻
1
外委
9
开关场户外避雷器
电气
1
1.直流1mA电压(U1mA)及75%U1mA下的泄漏电流、绝缘电阻
2.放电次数记录器检查、试验
9
外委
10
20kV离相封母线
电气
1
1.封母外壳接地测试检查
2.封母绝缘电阻
4
外委
11
6kV母线
电气
2
1.绝缘电阻
8
外委
12
6KV母线PT
电气
1
1.绝缘电阻、直流电阻
4
外委
13
6kV共箱封母线
电气
1
1.绝缘电阻
2
外委
14
不间断电源:
UPS装置
电气
2
1.UPS主机柜清扫、检查
2.UPS旁路柜清扫、检查
3.UPS信号回路传动
4.UPS系统逻辑检查
5.UPS馈线柜清扫检查
6.旁路切换试验
6
外委
15
直流系统:
直流母线绝缘监察装置
电气
2
1.监察装置绝缘外观检查、清扫
2.绝缘电阻测定
3.接地报警值、报警功能试验
4.电压测量功能检验
3
外委
16
发电机
电气
1
1、发电机励磁滑环、刷握、碳刷检查清扫。
2、励磁系统检查清扫。
3、发电机的气密试验。
4、发电机漏氢检查。
5、氢冷器检查、试验。
6、定、转子绝缘试验;发电机气密试验及漏点处理。
10
外委
17
油浸变压器
电气
2
引线接头检查、风冷等控制回路检查;
4
外委
18
干式变
电气
10
1、冷却风机及潜油泵检查。
2、绝缘清扫、一次接线检查。
3、冷却风机、潜油泵控制箱检查及试验。
4、变压器本体进行清扫、检查、渗漏油消除。
12
外委
19
高压电动机
电气
19
1、电机冷却器检查。
2、检查电机绝缘、测电机直流电阻、检查电机接线。
3、清扫、渗漏治理。
20
外委
20
低压电动机
电气
59
轴承油脂检查、电机风扇、接线检查,电机试验,本体清扫。
22
外委
21
6KV厂用开关
电气
50
检查触头超行程和开距;检查各传动部位、连接处的轴销、开口销、各紧固件螺母是否松动
5
外委
22
6KV段厂用母线
电气
2
接触面检查、过热处理、母线清扫;
2
外委
23
400V低压PC开关
电气
176
1、清扫检查2、触头系统检修3、传动机构部分检修4、导电系统检修5、辅助接点及端子排检查7、传动试验
15
外委
24
400V低压MCC开关
电气
200
1、清扫检查2、触头系统检修3、传动机构部分检修4、导电系统检修5、辅助接点及端子排检查7、传动试验
6
外委
25
400V低压母线段
电气
7
接触面检查、过热处理、母线清扫;修前、修后试验
10
外委
26
110V、220V直流母线
电气
4
接触面检查、过热处理、母线清扫;修前、修后试验
2
外委
27
110V、220V直流负荷开关
电气
117
1、清扫检查2、触头系统检修3、传动机构部分检修4、导电系统检修5、辅助接点及端子排检查7、传动试验
5
外委
28
110V、220V直流充电器
电气
1
模块测试、绝缘测量、触头检查、卫生清扫
1
外委
29
高压互感器
电气
15
绝缘测量、触头检查、卫生清扫
4
外委
30
就地控制箱
电气
108
控制箱(柜)清扫、电气控制回路检查、电气控制回路传动、电缆终端头各部检查及处理、测量绝缘电阻
16
外委
31
高压封母
电气
1
接触面检查、清扫
2
外委
32
110V、220V蓄电池
电气
3
蓄电池组清扫,端子螺丝检查。
3
外委
33
柴油发电机
电气
1
委托厂商全年项目维护。
2
外委
34
发电机中性点变压器、出口电压互感器、电流互感器、避雷器。
电气
1
清扫、检查。
2
外委
35
机变避雷器
电气
1
瓷瓶清扫、检查。
2
外委
36
机变220KV断路器
电气
18
1、断路器清扫、检查2、端子排接线紧固。
3、配合试验。
5
外委
37
机变电流、电压互感器检查
电气
1
清扫、检查。
2
外委
38
高压变频器
电气
3
1、清扫、检查、过滤网更换。
2、一次风变频柜通风道挡板拆除。
3
外委
四、热工专业:
1、技改项目明细
序号
项目名称
专业
数量
主要工序及内容
人工
(工日)
资金
(万元)
备注
1
A、B、C、D、E磨煤机更换一次风量测量装置
热工
5
原装置设计不合理,风量管路经常堵风量显示不准,造成运行人员难以监视自动投不上且维护量大,更换为靠背管式测量装置。
更换靠背管式风量测量装置5套,表管约80米,共需约17万元。
改造
2
ETS主保护完善
热工
1
程序修改,敷设电缆6万元
改造
3
空预器改造
配合
配合
4
合计
6
2、特殊项目明细
序号
项目名称
专业
数量
主要工序及内容
人工
(工日)
资金
(万元)
备注
1
1号机EH油系统压力开关更型
热工
4
双接点压力开关改为单接点压力开关,原压力开关定值有漂移现象,存有隐患。
压力开关4个,二次门4个,表管若干,合计约3万元
改造
2
1号机轴封溢流调节门前后电动门更型
热工
2
更型为恒春CDK型执行器,原执行机构质量差,故障率高,该型号执行器现场只有2台。
执行机构2台,约3万元
改造
3
循环水泵出口液控蝶阀油站压力开关更型
热工
2
更换其它型号压力开关(型号待定)原压力开关质量差,故障率高,定值偏差大。
压力开关2个,合计约3万元
改造
4
电动执行机构方向不合理的位置调换
热工
56
执行机构位置调换要求便于日常维护、操作、消缺
电缆若干约0.5万元
改造
5
润滑油压低联启直流油泵加装硬回路
热工
1
就地加装压力开关,给电器开关做启动信号。
(热工技术监督提出)
压力开关一个,电缆若干,合计约0.8万元
改造
6
就地容易踩到电缆加装镀锌钢管
热工
3
电泵本体等处电缆保护套管原为蛇皮管,易踩到损坏,加镀锌钢管保护。
穿线管若干
改造
7
热网计量温度测点温度元件更型
热工
3
工业抽汽母管温度,采暖抽汽供气母管及疏水温度,合计共3点。
原系统元件短,无法校验,不符合贸易计量要求。
4线制温度元件3支,合计约0.8万元
改造
8
连通管低调门加装热工信号
热工
1
连通管低调门就地控制箱加装热控信号,需两根信号电缆,原系统就地控制柜反馈参数较少,不利于状态监视。
电缆2000米,合计约5万元
改造
9
加装热网疏水流量变送器固定支架
热工
1
热网疏水流量变送器需安装支架加以固定,原变送器为临时安装,无支架固定。
角铁若干
改造
10
工业抽汽母管节流孔板更换
热工
1
工业抽汽节流孔板更换,需按具体参数定做。
孔板等测量装置1套,约3万元
改造
11
热网疏水流量孔板更换
热工
1
现场系统改变,原孔板安装位置已无法测量实际流量,需重新安装孔板。
孔板等测量装置1套,合计约3万元
改造
12
不合理温度测点元件更型
热工
4
左、右中压再热主汽门前蒸汽温度等,原元件被埋在系统保温内,电缆过热损坏,同时影响正常的维护消缺。
温度元件4套,带保护套管,合计约1万
改造
13
4-6段抽汽气动疏水阀更换
热工
15
配合机务更换机本体疏水门,重新铺设电缆及气源管路。
电缆及表管若干,合计约1.5万元
改造
14
高加事故气动疏水调整阀更换
热工
3
配合机务更换高加事故气动疏水调整阀,重新铺设电缆及气源管路。
电缆及表管若干
改造
15
气动门气源管路抱箍接头改为压兰式
热工
20
原接头为抱箍式,在管路振动大时容易造成管路脱落,容易造成设备拒动、误动。
PCV阀1个和减温水气动闭锁阀共5个及其他气动门共20个接头,共需约0.5万元。
改造
16
压缩空气主管路过滤器加装旁路门
热工
10
原设计无旁路门,如过滤阀故障无法更换,影响设备安全稳定运行。
需二次门10个,不锈钢管约30米,约1万元
改造
17
磨煤机润滑油站仪表二次门更换
热工
20
原磨煤机润滑油站仪表二次门水平放置极易漏油,重新更型并垂直焊接。
需二次门及仪表接头约20个,约0.5万元
改造
18
汽包水位2汽包内取样管路检查
热工
1
因运行过程中汽包水位2指示不准,怀疑其取样管路内漏需外委处理。
需要锅炉配合处理高温高压管路
改造
19
电缆绝缘损坏更换
热工
10
共10根:
蒸汽吹灰电缆9根、低温过热器温度电缆1根。
需电缆约1000米,约4万元
改造
20
执行器安装方向不合理的重新安装
热工
30
部分执行器安装位置不合理极易漏油且不方便检修,需调换安装位置。
改造
21
A-E磨煤机控制电缆走向不合理重新敷设
热工
5
原A-E磨煤机控制柜至比例阀控制箱电缆裸露埋在地下,极易损坏,必须加穿线管重新敷设。
地面需刨沟,需穿线管100米,电缆约300米,约1.5万元
改造
22
蒸汽吹灰流量开关更换为变送器
热工
2
原蒸汽吹灰流量开关损坏频繁,不利于安全生产,更换为变送器。
需变送器2个,约3万元
改造
23
A-E给煤机本体控制电缆重新敷设
热工
5
原给煤机本体上控制电缆极为混乱,如给煤机本体上有检修工作,极易造成电缆损坏。
需电缆约300米,电缆槽盒100米,约2.5万元
改造
24
A-E给煤机上插板门损坏电动执行器更换
热工
5
给煤机上插板门因冬天堵煤敲打振动大,造成执行器内机械及电子元件损坏,几经修复仍存在问题。
需执行器5个,约9万元
改造
25
A-E给煤机断煤、堵煤开关更换
热工
10
原给煤机堵煤开关、断煤开关因堵煤敲打大量损坏,不利于运行人员监视。
需堵煤开关5个、断煤开关5个,约5万元
改造
26
合计
72.1
改造
3、标准项目
序号
项目名称
专业
数量
主要工序及内容
人工
(工日)
资金
(万元)
备注
1
2
3
五、脱硫除灰专业:
(1、2号炉)
1、技改项目明细
序号
项目名称
专业
数量
主要工序及内容
人工
(工日)
资金
(万元)
备注
1
1、2号炉脱硝输送氨管路保温改造(两条管路合并一起)
脱硫除灰
4
批方案后改造
2
氨罐加装蒸汽管路(用于氨罐加热)
脱硫除灰
3
批方案后改造
3
灰库顶部1、2号炉输灰管路三通改造
脱硫除灰
更换陶瓷管6根18个弯头
14
批方案后改造
4
合计
21
2、特殊项目明细
序号
项目名称
专业
数量
主要工序及内容
人工
(工日)
资金
(万元)
备注
1
1、2号吸收塔浆液循环泵叶轮.泵壳检修或更换
脱硫除灰
100
批方案后改造
2
1、2号吸收塔石膏排出泵管路三通更换(¢89x4),4米。
供浆管路更换(¢76x4),4米,衬胶。
脱硫除灰
5
批方案后改造
3
1、2号炉除尘器出、入烟道补偿器更换。
8mx5m,32个。
脱硫除灰
96
批方案后改造
4
1、2号吸收塔塔内防腐衬胶修复。
脱硫除灰
10
批方案后改造
5
除灰脱硫专业所属电动葫芦及窗台吊检修。
(包括1、2号炉除尘器顶部各1台窗台吊,1吨。
细灰库顶部1台窗台吊,1吨。
空压机站内电动葫芦1台,2吨。
脱硫工艺楼内3吨电动葫芦1台,1吨4台。
电控楼3吨1台,2吨1台。
石灰石粉仓顶部电动葫芦1台1吨。
脱硫除灰
5
需要修理的提出批方案后修理
6
空压机保养
脱硫除灰
100
不随小修到期保养
7
合计
316
3、标准项目
序号
项目名称
专业
数量
主要工序及内容
人工
(工日)
资金
(万元)
备注
1
2
3
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 机组 检修 项目