cfg桩试桩总结报告最终版.doc
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京沈客专辽宁段TJ-9标CFG桩工艺性试验总结
目录
一、编制依据 2
二、工程概况 2
三、工程地质情况 2
四、水文情况 3
五、试桩目的验证情况 3
六、施工过程控制 3
七、试验桩施工工艺控制 4
八、CFG桩施工质量检验 7
九、试验总结 8
十、质量保证措施 9
十一安全及环保措施 11
十、附件 13
在能力与知识结构方面,要求学生应具有扎实的专业和日语语言基础,熟练掌握日语听、说、读、写、译的基本技能;了解日本社会及日本文化等方面的基本知识,熟悉日本国情,具有一定的日本人文知识及运用这些知识与日本人进行交流的能力。
CFG桩工艺性试验总结
根据设计文件和技术指南的相关要求,我单位于2014年8月15日进行了CFG桩工艺性试验,目的为确定施工参数后方可开展CFG桩的大规模施工,在DK565+800线路右侧路基进行了3根CFG桩工艺性试验,该试验桩已按照既定方案顺利完成。
现将该工艺试验施工情况总结如下:
一、编制依据
《高速铁路路基工程质量验收标准》TB10751-2010
《高速铁路路基工程施工技术指南》铁建【2010】241
《铁路工程地基处理技术规程》TB10106-2010
《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010
《铁路工程桩基检测技术规程》TB10218-2008
京沈客专辽宁段路基施工设计图《京沈客专施路-411(辽宁段)》
二、工程概况
DK565+796.86~DK565+900、DK565+960~DK566+260、大巴大桥京方台锥体段采用CFG桩地基处理加固方式。
布置方式:
正四边形布置,设计桩径0.4m,桩间距1.6m。
单桩承载力设计值不小于290KN.
三、工程地质情况
粉质黏土,褐黄色-灰褐色,硬塑-坚硬,局部含少量细角砾土,0~0.4m为种植土,含植物根系。
厚度1.6-5.2m该层呈层状,分布于整个工点区,地基承载力σ0=140kPa。
粉土:
褐黄色-灰褐色,稍密-密实,稍湿,局部含少量锈斑。
层厚0.6-4.9m,呈层状,分布于整个工点区表层,地基承载力
σ0=140kPa。
中砂:
褐黄色,松散,稍湿,主要矿物成分为石英和长石,局部含少量细角砾及黏性土。
层厚0.8m,该层呈尖灭体状,地基承载力σ0=150kPa。
中砂:
褐黄色-灰褐色,中密,稍湿-饱和,主要矿物成分为石英和长石,含少量的黏性土,地基承载力σ0=370kPa。
砾砂:
褐黄色、灰褐色、松散,稍湿-潮湿,含少量的细角砾,其中0-0.4m为种植土含少量植物根系,层厚2.4m,改层呈尖灭体状,地基承载力σ0=200kPa。
砾砂:
褐黄色-黄褐色,稍密,稍湿-饱和,主要颗粒成分为石英和长石,呈棱角状,以黏性土填充,一般粒径2-20mm,最大50mm。
层厚1.8m,该层呈尖灭体状,地基承载力σ0=500kPa。
粗角砾土:
浅灰色,密实,稍湿-饱和,主要颗粒成分为石英和长石,呈棱角状,以黏性土充填,一般粒径20-60mm,最大60mm。
层厚2.1-5.7m,该层呈尖灭体状,地基承载力σ0=800kPa。
混合岩:
青灰色-灰褐色,全风化,结构构造已破坏,岩芯呈砂土状及碎块状,层厚1.2-8.8m,地基承载力σ0=350kPa。
混合岩青灰色-灰褐色,强风化,变余结构,块状构造,岩心呈块状夹柱状,层厚8.6-46m,地基承载力σ0=700kPa。
四、水文情况
地下水为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水,主要由大气降水补给,排泄方式以地下水径流为主,勘测期间地下水位埋深3.2~9.5m(高程99.33~109.58m),地下水季节性变化幅度为1.0~6.0m。
地震动峰值加速度0.05g(地震基本烈度Ⅵ度)。
土壤最大冻结深度1.4m,土壤标准冻结深度1.4m。
五、试桩目的验证情况
⑴工艺试验的施工设备、施工工艺和方法、施工顺序满足施工需要。
⑵混合料配合比经试验结果印证满足施工需要
⑶混凝土坍落度设置160mm~200mm,现场实际测量为180mm、185mm。
⑷工艺试验拟定的混凝土搅拌时间为120s,满足施工需要。
⑸混凝土灌注过程中按照1.2m~1.5m/min进行拔管,可保证桩身质量。
⑹振动沉管桩机的终孔电流为170A~180A。
按要求对试验桩进行低应变检测试验及符合地基承载力试验,以确认CFG桩的设计参数及桩身的完整性。
试验结论见后附试验报告。
六、施工过程控制
1、施工用原材料及施工配合比
水泥:
辽宁恒威集团有限公司42.5水泥;
砂:
阜新蒙古族自治县招束沟北太平砂场;
碎石:
采购于阜新蒙古族自治县苍土泰山采石场,规格为5~25㎜;
粉煤灰:
阜新鑫源粉煤灰建筑材料有限责任公司;
水:
经检测合格的施工用水。
试验室配合比准备:
混合料配合比为:
水泥:
粉煤灰:
砂:
碎石:
水:
外加剂=1:
0.67:
4.51:
5.08:
0.90:
0.014;出厂坍落度控制在160~200㎜。
现场坍落度为180㎜、185㎜。
2、人员、机械设备
现场管理人员2名,现场技术人员1名,机长1名,操作人员3名,破桩土杂工2名。
采用CFG-25型号液压步履式螺旋钻孔机1台、HBT80型混凝土泵1台、DSM250柴油发电机1台、罐车3台、挖机破桩设备1台。
七、试验桩施工工艺控制
1、施工准备
地面高程测量,并报监理验收。
测量队放出桩位,用木桩标记,并撒上白灰点。
2、施工工艺流程:
CFG桩长螺旋钻机管内泵压混合料灌注施工流程图
否
开始
开始
原地面处理
开始
测量放样
开始
钻机就位
开始
钻进
开始
钻进至设计深度
停止钻进
向管芯泵送拌合料
提钻
管内拌合料有足够的高度
移机
封顶
提出钻杆
结束
拌合料拌制
是
是
否
3、施工方法
CFG桩施工采用长螺旋钻机施工。
钻机就位后,启动马达,螺旋钻杆钻入地下,钻孔过程做好记录,进入持力层时记录钻压电流值。
钻至设计标高后,开始泵压混合料,混合料下到孔底后开始均匀提钻。
3.1放线
施工前按照桩位平面布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于50mm。
3.2钻机就位
钻机就位必须平整、稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动。
就位后校正好钻杆的位置和垂直度,在钻机两侧吊垂球校正、调整钻杆垂直度,并且在钻杆或钻架上标记控制钻孔深度的标尺,以便在施工中观测记录,垂直度的容许偏差不大于1%,在以上步骤经检查各项偏差符合要求后开始钻孔。
3.3混凝土搅拌及运输
根据设计好的配合比,(水泥:
砂:
碎石:
水:
粉煤灰=199:
840:
948:
175:
138:
2.69)加入碎石、砂、水泥、水搅拌时间120S,保证混凝土的实测坍落度为160~200mm。
混凝土采用拌合站集中拌制,砼罐车运送到工地。
3.3成孔
长螺旋钻机成孔,一般先慢后快,在施工时做好记录,避免形成螺旋孔,成孔钻孔深度至设计桩低高程为至,电流表读数达170A,施工桩顶标高应高出设计桩顶标高不少于0.5m,垂直度偏差小于1%。
3.4拔管、砼灌注
成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,等钻杆中孔灌满混凝土后,开始提升钻杆、压灌素混凝土。
速率按1.2m~1.5m/min控制,认真做好施工记录,并同时通知司泵开始灌注砼并保持连续灌注。
灌注砼至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高50cm左右,以保证桩顶标高和桩顶砼质量均符合设计要求。
3.5移机
CFG桩施工采用纵退横移的顺序施作,防止损坏成桩。
3.6桩间土清除
CFG桩施工过程中应及时清运排出弃土,弃土清运尽量采用人工清运或机械和人工联合清运方式,清运时不可对设计桩顶标高以下的桩身造成损害;不可扰动桩间土;不可破坏工作面未施工的桩位。
桩体强度达到设计强度的70%以后可进行保护土层开挖,保护土层应采用人工开挖,清运保护土层时不得扰动基底土,防止形成橡皮土,不得碰撞桩体。
施工时,严格控制标高,不得超挖。
3.7桩头处理及桩帽施工
保护土层清除后,用截桩机截除桩顶设计标高以上桩头,桩顶允许偏差0~+20mm。
如果在基槽开挖和截桩头时造成桩体断至桩顶设计标高以下,必须接桩至设计桩顶标高,剔平凿毛桩顶,用C25豆石混凝土接桩,并扩大桩径200mm。
桩头处理完成后,按图纸要求进行桩帽施工,桩帽采用C35钢筋混凝土。
3.8成桩验收
对灌注的混合料,制作试件,进行28天抗压强度检验;对每根桩总体混合料质量进行检验,确保混合料灌注量不小于设计标示应灌注总质量;确认桩长能够保障有效桩体设计高程且有不少于30厘米保护桩体。
八、CFG桩施工质量检验
施工质量验收标准见表1。
①过程检测:
a.施工过程质量检验主要应检查施工记录、混合料坍落度、桩数、桩位偏差、桩顶标高及其质量和桩体试块抗压强度。
b.桩位允许偏差:
0~50mm、桩身倾斜不大于1%、桩体有效直径不小于设计值。
表1施工质量验收标准
主控项目
1
水泥、粗细骨料的品种、规格、质量
符合设计要求
2
混合料的坍落度
180mm185mm
3
混合料的强度
见后附试验报告
4
桩的数量、布桩形式
3根,正方形布置间距1.6米
5
单桩投料量
符合设计要求
6
桩的有效长度
9、9.1、9
7
桩身质量
符合设计要求,见后附试验报告
一般项目
1
允许偏差
桩位(mm)
50
2
桩身垂直度
≤1%
3
桩体有效长度
9、9.1
②施工后质量检测:
施工结束,成桩7d后进行桩身完整性、28d后进行单桩地基承载力检测。
a.CFG桩身检测
成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一个台班做一组(3块)150mm×150mm×150mm的试块,标准养护,测定28d抗压强度。
b.桩身完整性检测:
采用低应变动力检测桩身的完整性。
九、试验总结
试桩记录具体情况如下:
序号
桩位编号
成孔时间
灌注时间
桩长(m)
备注
开始
终止
开始
终止
设计
实际
1
试桩1
18:
02
18:
10
18:
10
18:
16
8.5
9
2
试桩2
18:
19
18:
26
18:
26
18:
32
8.5
9.1
3
试桩3
18:
35
18:
42
18:
42
18:
48
8.5
9
通过在DK565+800处组织实施CFG桩试桩试验,使我们更深入地了解了CFG桩的施工工艺流程及需要注意的问题,检验了我们的施工工艺的可行性、施工准备的可靠性、施工组织的合理性,为我们提供了有价值的技术参数,也为我们以后CFG桩的大规模施工积累了经验,提供了一个良好的铺垫。
并确定最佳机械、人员配置及最佳施工工艺。
⑴确定最佳机械配置CFG-25型号液压步履式螺旋钻孔机1台、HBT80型混凝土泵1台、DSM250柴油发电机1台、罐车3台、挖机破桩设备1台。
⑵确定最佳人员现场管理人员2名,现场技术人员1名,现场质检人员1名,机长1名,操作人员3名,破桩土杂工2名。
⑶确定最佳施工工艺
①工艺试验的施工设备、施工工艺和方法、施工顺序满足施工需要。
②混合料配合比经试验结果印证满足施工需要
③混凝土坍落度设置160mm~200mm,现场实际测量为180mm、185mm。
④工艺试验拟定的混凝土搅拌时间为120s,满足施工需要。
⑤混凝土灌注过程中按照1.2m~1.5m/min进行拔管,可保证桩身质量。
⑥振动沉管桩机的终孔电流为170A~180A。
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