企业化工厂清洁生产实例调研Word格式.docx
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无
费
方
案
F1
氧化釜盖不严、漏料
更换氧化系统釜盖密封
F2
氧化釜反应温度、时间难控制
在加料塔上加孔板
F3
压滤工序常跑料
严格操作,加强员工培训
F4
离心设备局部跑料
定期维修,严格控制加料速度
F5
干燥尾气工序易跑料
严格控制风量、加料量
F6
产品包装易跑料
及时更换布袋
F7
氧化釜加料不合理
调整加料量和时间
F8
压滤监控分析仪有故障
加强仪器维修和人员培训
低费
方案
F9
氧化终点控制不合理,影响转化率
调整氧化反应温度和湿度
F10
浓缩尾气冷却器损坏,影响回收
检修和更换冷却器提高回收回流液效率
中费
F11
尾气系统改造,吸收塔老化
改塑料塔为不锈钢塔
高费
F12
生产系统改造
改间断为连续生产工艺,扩大生产能力
2.1.2实施替代方案的效果
1.实施无费方案的经济效益(见表2)
表2实施无费方案的经济效益
经济效益
通过严格生产经管,对设备维修、保养,加强员工培训,提高操作有效性,实施无费方案取得的效果。
原料己二醇转化率由92%提高到93%。
产品己二酸总收率由83%提高到84.5%。
每吨己二酸消耗的环己醇定额下降了11.98公斤,相当年多生产己二酸产品21吨,以每吨己二酸产品售价6700元,年创经济效益14.07万元。
2.实施低价、中费方案生产工艺简述及经济分析
替代方案工艺简述
氧化终点控制(F9)硝酸氧化环己醇的转化率偏低,工艺控制指标不完善,在现有工艺条件下,通过改变工艺反应控制指标,如:
温度、压力、时间等来探讨提高环己醇转化率最佳参数,控制低级酸产生。
浓缩回流液回收(F10)因浓缩尾气部分冷却器损坏,浓缩蒸发气体难以冷却,影响回流液的回收。
通过检修和更新恢复使用冷却器的效能。
尾气系统改造(F11)原氮氧化物(NOx)尾气吸收塔为塑料材质,易老化和泄漏,吸收率低,采取了改塑料材质的塔为不锈钢材质。
增加高效填料和冷却器,提高吸收效率。
实施替代方案的经济性(见表3)
表3
实施替代方案的经济性分析(万元)
方案类型
投资
收益
运行成本
净收益
投资回收期(年)
2.6
52.92
0.02
52.9
0.05
20.84
9.91
4.87
5.04
4.13
55
47.77
25.04
22.73
2.42
合计
78.44
110.6
29.93
80.67
1.37
实施替代方案的环境效益(见表4)
表4
实施替代方案的环境分析
替代方案
非产品回收
环境效益
氧化终点控制(F9)
年回收己二酸3.25吨
年减少COD排放4吨
浓缩回流液回收(F10)
年回收回流液1300m3,硝酸56吨
年减少COD排放81吨
硝酸尾气回收(F11)
年回收硝酸340吨
年减少NOx排放240吨
2.2氯化苯产品“审计”及效果
氯化苯生产工艺采用苯直接通氯气,在氯化铁催化下生成氯化苯的连续生产工艺。
该装置分为:
收送料、苯干燥、氯化、水洗中和、粗馏、精馏、包装、尾气吸收、多氯化物工序。
其生产工艺见流程图2。
图2氯化苯生产重点工艺流程图
该企业在完成了己二酸生产工艺“审计”,基础上于1995年开展了对氯化苯生产工艺的清洁生产审计,通过“审计”提出了12项替代方案。
其中无费方案4项,低费、中费和高费分别为2项、3项和3项。
2.2.1不同替代方案的名称及改进措施(见表5)
表5氯化苯生产工艺替代方案名称及改进措施
无费方案
氯化尾气冷却器,冷却效果差
改并联喷淋为串联喷淋
尾气捕集器,废水直排
由直排为回收利用
苯干燥废水直排
粗馏冷却器尾气放空
由放空为回收利用
低费方
氯化冷却器改造
改卧式冷却器为立式冷却器
碱洗下水改造
增1台氯化分离罐,改一级分离为二级分离
中费方案
水洗下水改造
回收水洗下水用于氯化尾气吸收,加水制盐酸
多氯化物改
增加多氯化物分离塔的塔高和塔板数
工艺改造
更新粗馏、精馏加热器
高费方案
尾气搬迁(含工艺改进)
调整工序局部改尾气两级为三级吸收
冷却水循环利用
新增一座小时400吨水冷却塔
生产改造
扩大生产能力
该企业对提出的12项替代方案,按照先易后难,边审计边改进的原则,结合企业资金、技术实际,通过严格生产经管,加强对设备维修、维护,结合技术改造,分批分期的实施了替代方案。
2.2.2实施替代方案的效果,包括经济效益和环境效益。
1.实施无费方案的效果(见表6)
表6实施无费方案的经济效益
氯化尾气冷却器(F1)
实施无费方案(F1?
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F4),吨氯化苯产品消耗苯定额降低28.3公斤,以年产15000吨氯化苯计,年节约苯424.5吨,按吨苯2000元计,年节约苯价值为84.90万元
尾气捕集器(F2)
苯干燥工序(F3)
粗馏冷却器(F4)
2.实施替代方案工艺简述
氯化冷却器改造原氯化冷却器采用的卧式冷却器其冷却效果差,难以满足生产工艺要求,后利用原冷却器改卧式为立式,改善了冷却效果,减少了氯化尾气中苯排放,提高了苯的转化率。
测试结果表明,使单位产品氯化苯的苯和氯化苯分别减少了8.36公斤和0.39公斤。
按1998年氯化苯产量15000吨计算,年节约苯125.4吨,节约氯化苯5.85吨。
按吨苯价值2000元,吨氯化苯2700元计,年节约价值分别为25.08万元和1.58万元,合计为26.66万元。
碱洗下水工序改造氯化液经水洗除去部分氯化氢,剩余氯化氢需用碱中和,并经分离回收苯后的废液排入下水。
由于原有装置为一级分离,加上设备、工艺落后,操作等原因,使氯化液和碱洗分离不完全,致使下水含苯达68g/L,氯化苯达26g/L。
为了降低苯的消耗,减轻对环境的污染,投资了6.3万元,改一级分离为两级分离,提高了分离效果,吨氯化苯产品苯消耗降低了20公斤,以年生产氯化苯15000吨计,约节约苯3000吨,按吨苯2000元计,节约价值60万元,扣除年运行成本1.75万元,净收益58.25万元。
下水每升含苯由68克降到0.78克,下降了90%以上。
水洗下水工序改造水洗中和工序加入一定量的水,将氯化液中的氯化氢洗去后排入下水,它是氯化苯生产中一股主要酸性废水。
为了利用酸性水制取盐酸,投资了14.7万元,对水洗下水工序进行了改造,采用了闭路循环工艺,将水洗下水(含8~10%HCl)打入氯化气吸收工序,用于副产盐酸的吸收液,年制取27%的副产盐酸2500吨左右,按吨盐酸200元,计其年经济效益为50万元左右,扣除年运行成本约10万元,净收益40万元左右。
每年减少排入水环境中含酸废水1.8万吨,减少排入大气环境中氯化氢900多吨,减轻了对环境的污染。
多氯化物改造及真空泵下水回收由于原有蒸馏是真空蒸馏,靠水环真空泵提供真空,蒸馏塔塔板较低,使塔的生产工艺无法按要求操作,影响了分离效果。
为了提高分离效果,投资了30.7万元,增加了塔的高度和塔板数。
实施该方案后,1998年与1994年相比,每天苯的排放量由19.5公斤降到0.6公斤,年节约7.2吨,氯化苯由每天30公斤降到4.2公斤,年节约氯化苯9.29吨,以吨苯和氯化苯价值2000元和2700元计,年节约价值分别为1.44万元和2.51万元,合计约4万元。
其环境效益表7。
表7真空泵排水污染物变化
年份
苯
氯化苯
流量
Mg/L
Kg/d
M3/hr
1994
1300
19.5
2000
30.0
2.5
1998
50
0.6
350
4.2
2.0
减少率(%)
96.15
18.90
82.5
86.0
20
由此看出,实施该项替代方案,重要是环境效益,而经济效益不太明显。
尾气搬迁(含工艺改进)尾气系统指氯化反应的气相经冷却,喷淋吸收后的部分,直到产生合格的副产盐酸。
由于气相主要成分是氯化氢,属强腐蚀性介质,原该工序与氯化苯生产系统在同一厂房内,它不仅对员工操作岗位带来影响,而且对设备产生严重腐蚀。
为了使尾气与氯化苯分开,1997年投资了87.96万元,对尾气工序进行了搬迁,异地改造,将尾气系统搬到合成盐酸厂房,同时改进了工艺,改两级吸收为三级吸收。
实施替代方案后不仅节约了原料,而且污染物大幅度下降,见表8。
表8副产盐酸尾气污染物变化
工程
1994年
1998年
增减(±
)%
环境规范
流量(Nm3/hr)
30
60
+100
氯化氢
Mg/Nm3
32000
140
-99.56
150
Kg/hr
0.96
0.009
-99.06
1.7
氯气
15000
-99.67
85
0.45
0.003
-99.33
1.0
1700000
45000
-97.35
17
51
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