锅炉烟气脱硫技改工程可行性研究报告.docx
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锅炉烟气脱硫技改工程可行性研究报告
青山纸业股份有限公司
110t/h锅炉烟气脱硫技改工程
初步设计(代可行性研究报告)
二00八年四月
目录
1概述
1.1前言
福建青山纸业股份有限公司,位于福建三明市沙县青洲镇北约5公里,距沙县约25公里,三明-南平国道公路东侧。
公司所属的热电厂现有110t/h锅炉一台,建于1995年,150t/h锅炉一台,建于2005年。
两炉一机,带25MW机组。
热电厂是公司重要的配套厂,。
青,同时属于国务院1998年1月划定的《酸雨控制区和二氧化硫污染控制区的划分方案》(国函[1998]5号)内,根据两控区的要求,***电厂在控制燃煤含硫量工作上做了相当多的工作。
但燃煤采购费用的增幅较大,增加了电厂的运行成本,同时电厂燃煤的来源也受到了限制。
近年来,我国环境污染日益严重,保护环境已经成为当务之急。
火力发电厂作为烟气排放大户,其二氧化硫排放的污染物总量相对较大,会对所在地的大气环境造成一定影响。
我国是一个以煤炭为主要能源的发展中国家,随着社会经济的发展,每年直接用于燃烧的煤炭达12亿吨以上,煤炭燃烧后排放出大量的污染物,已在局部地区造成了酸雨,严重的危害着生态环境。
1992年在2省9市试行了SO2排放收费管理,1998年2月国务院召开“二氧化碳排放控制区和酸雨控制区发布会”,明确宣布酸雨区范围和治理策略。
继1995年修订后,1999年再度修订“大气污染防治法”,对SO2排放做了明确的规定。
为了控制污染,还子孙以碧水蓝天,在国家科委和国家环保局领导下,开展了一系列防治SO2污染技术的攻关研究。
目前,国内外应用于工业生产和正在进行中间试验的烟气脱硫方法比较多,总体上可以分为三类:
即以吸收剂水溶液洗涤烟气的湿法烟气脱硫;吸收剂浆液吸硫及干燥的半干法;以及直接喷射钙基吸着剂粉料的干法烟气脱硫。
湿法烟气脱硫的脱硫效率比较高,适用范围广,但系统复杂,设备投资和运行费用高,要求的运行管理水平高,即使在发达国家推广应用也存在着一定困难。
喷雾干燥半干法烟气脱硫初投资及运行费用与湿法比较有所降低,但旋转雾化喷头等关键设备技术要求高,灰浆系统比较复杂,推广应用也不容易。
与上述两种脱硫方法相比,芬兰LIFAC半干法具有初投资低,运行成本低,系统简单,操作容易等优点,在中国被认为是发展前景较广阔的脱硫技术。
LIFAC喷钙脱硫成套技术开发的攻关成果得到了有关部门的充分肯定,1996年获国家环保局科学进步三等奖,国家计委、国家科委、国家财务部“八五”科技攻关重大科技成果奖,国家环保局示范工程荣誉证书,1997年获国家环保局环保科技成果转化项目证书,1998年获国家环保总局环保实用技术推广计划项目证书,机械工业部科学技术进步三等奖等。
“九五”以来,(原)国家科委,国家环保总局支持进行电站锅炉喷钙脱硫成套技术工程化开发,不但进行了有关工程化问题的物理模拟试验,而且开发了一系列计算机数值模拟程序,对35t/h、130t/h、420t/h煤粉锅炉实施喷钙脱硫成套技术进行了可行性研究,并做出设计方案。
与此同时,国内还配合南京下关电厂引进同类型的芬兰LIFAC技术专门开发了新型的420t/h锅炉。
通过下关电厂125MW机组烟气脱硫工程具体地掌握了芬兰LIFAC技术,再加上有多年独立研究开发的基础,国内在大中型机组实施喷钙脱硫成套技术有成功的把握。
根据国家和山东省“十五”环境保护计划对“两控区”的要求,同时改善大气环境,并降低电厂购煤费用,***电厂拟对机组进行脱硫改造。
本脱硫技术改造工程对#5机组(125MW)的400t/h煤粉炉实施脱硫改造,采用LIFAC(LimestoneInjectionintotheFurnaceandActivationofCalciumOxide即炉内喷钙尾部增湿活化)烟气脱硫工艺。
本工程设计主要论述***电厂采用LIFAC工艺的可行性(方案设计),投资概算及经济分析。
1.2机组主要技术参数
***发电厂#5机组(125MW)的主要技术参数如下:
1.2.1锅炉
锅炉型号:
SG—400/13.73—M413(上海锅炉厂)
额定蒸发量:
400t/h
过热蒸汽压力:
13.73MPa
过热器汽温度:
540℃(原设计555℃)
饱和蒸汽压力:
15.2MPa
再热蒸汽流量:
330t/h
再热蒸汽进/出口压力:
2.5/2.35MPa
再热蒸汽进/出口温度:
335/540℃(原设计555℃)
给水温度:
235℃排烟温度:
170℃
冷空气温度:
20℃
暖风器出口风温:
>90℃
空预器出口风温:
306℃
锅炉设计效率:
88.12%
锅炉计算煤耗:
66.01t/h1.2.2燃煤
原设计为**混煤:
**烟煤65%,中煤15%,煤矸石20%。
实际主要燃用**、兖州、山西等地烟煤。
燃煤耗量为每年300万吨左右。
燃煤性质见表1-1。
表1-1燃煤性质
成分
符号
单位
设计煤种
实际煤质
碳
Cad
%
45.8
58.00
氢
Had
%
3.02
3.82
氧
Oad
%
2.55
8.22
氮
Nad
%
1.06
1.08
硫
St,ad
%
4.22
0.8
灰分
Aad
%
37.11
26.62
水分
Mt
%
6.18
7.31
固有水分
Mad
%
0.99
1.58
挥发份
Vad
%
37.55
38
可磨系数
KRm
1.51
1.41
低位发热量
Qnet,ar
KJ/Kg
Kcal/Kg
18560
4433
22050
5275
灰变形温度
DT
℃
1130
1350
灰软化温度
ST
℃
1160
1390
灰熔化温度
HT
℃
1230
1400
1.2.3厂区气候条件
(1)气温:
多年平均气温13.9℃
多年平均最高气温19.4℃
多年平均最低气温8.6℃
多年极端最高温度39.6℃
多年极端最低温度-19.2℃
最冷月(一月)平均气温-4.1℃
最热月(七月)平均气温26.2℃
(2)湿度
月平均绝对湿度(全年)12.9毫巴
多年最大水气压42.3毫巴
各月平均相对湿度(全年)67%
最小绝对湿度0.2毫巴
最小相对湿度1%
多年平均降雨量875.1mm
多年最大降雨量1324.0mm
多年一日最大降雨量224.1mm
多年十分钟最大降雨量28.4mm
年平均蒸发量1898.8mm
(3)风
常年主导风向NNE相应频率18%
夏季主导风向ESE相应频率14%
10分钟平均最大风速20.8米/秒
(离地面10米处)
年平均风速4.5米/秒
(4)积雪厚度和冻结深度
最大积雪厚度29厘米
土壤最大冻结深度29厘米
多年最多雷暴日数46天
多年最多雾日数26天
2脱硫工艺的选择
世界上已开发的脱硫工艺有数十种,从生成物状态上可以分为湿法、干法和半干法三大类。
每种工艺都有各自的特点,适合于不同的电力企业。
电厂选择烟气脱硫工艺时要考虑电厂的锅炉类型,容量和调峰要求、燃煤种类、含硫量、副产品、炉后场地情况、废水废渣排放情况及二氧化硫控制规划和环评要求的脱硫效率等因素,经全面技术经济比较后确定。
表2-1是根据技术成熟度、技术性能指标、环境特性和经济性指标,对几种典型的烟气脱硫技术的综合评价。
由表2-1可以看出,LIFAC(炉内喷钙加氧化钙活化)工艺与其它脱硫技术相比具有以下几个优点:
(1)使用的吸收剂石灰石在我国分布十分广泛,而且与CaO相比具有很大的价格优势;
(2)LIFAC工艺设备投资费用低,仅为湿法脱硫系统初投资的1/3~1/2,而运行费用为湿法脱硫的78%左右;
(3)占地面积少,适于老厂改造;
(3)无液态废弃物,不构成二次污染;
(4)脱硫副产品可加以综合利用;
(5)在满足不同阶段排放要求的情况下,可以分步实施,分步实施可以在原有装置上进行,逐渐增加脱硫效率,用户可以很方便地计划自己的投资和满足排放要求。
可见,LIFAC技术是比较适合我国国情的烟气脱硫工艺,对于燃烧中低硫煤的电厂,特别是一些老电厂和调峰电厂,可以优先选择该种工艺路线。
烟气脱硫技术评价
技术项目
石灰石-
石膏法
简易湿法
旋转喷
雾法
LIFAC
电子束法
海水脱硫
循环流
化床法
环境性能
很好
好
好
好
很好
很好
很好
电耗占总发电量的比例(%)
1.5~2
1
1
<0.5
2~2.5
1
1
吸收剂
获得
容易
容易
容易
容易
一般
容易
容易
技术成
熟度
商业化
商业化
商业化
商业化
商业化
商业化
商业化
工艺技
术指标
脱硫率95%,Ca/S为1.1,利用率86%
脱硫率70%,Ca/S为1.1,利用率64%
脱硫率80%,Ca/S为1.5,利用率53%
脱硫率80%,Ca/S为2,利用率40%
脱硫率90%
脱硫率90%,
脱硫率90%,Ca/S为1.2,利用率75%
脱硫
副产品
脱硫渣为CaSO4及少量烟尘,可以综合利用,或送灰渣场堆放
脱硫渣为CaSO4及少量烟尘,可以综合利用,或送灰渣场堆放
脱硫渣为烟尘,CaSO4,CaSO3,Ca(OH)2的混合物,尚不能利用
脱硫渣为烟尘,CaSO4,CaSO3,CaO的混合物,可综合利用
副产品为硫铵和硝铵的混合物,含氮量>20%,可用作氮肥或复合
肥料
无
脱硫渣为烟尘,CaSO4,CaSO3,CaO的混合物,可综合利用
使用情
况或应
用前景
燃烧高中硫煤锅炉当地有石灰石矿
燃烧高中硫煤锅炉当地有石灰石矿
燃烧高中低硫煤锅炉
燃烧中低硫煤锅炉当地有石灰石矿
燃烧高中低硫煤锅炉当地有液氨供应
燃烧中低硫煤锅炉沿海电厂
燃烧高中低硫煤锅炉
占地面积/m2(300MW机组)
3000~
5000
2000~
3500
2000~
3500
1500~
2000
6000
~7000
3000
~5000
2000
~3500
FGD占电厂总投资的比例(%)
13~19
8~11
8~12
5~8
10~15
8~10
8~10
脱硫成本(元/吨SO2脱除)
1000~
1400
800~
1000
900~
1200
500~
800
1400
~1600
800~
1000
600~
900
2.1选用LIFAC工艺的原因
***电厂烟气脱硫工程选用以炉内喷钙及尾部增湿活化技术为基础的LIFAC脱硫工艺,主要基于以下几点:
(1)***电厂燃用含硫为1.0%的中低硫煤,较为适用炉内喷钙及尾部增湿活化脱硫工艺;
(2)***电厂脱硫改造工程,现有厂区较挤,厂用地较为紧张,无法布置大型装置和设备。
湿法、旋转喷雾干燥法等工艺除脱硫塔外还需要占地较大的灰浆制备系统,布置难度较大;
(3)炉内喷钙及尾部增湿活化脱硫工艺以石灰石为吸收剂,**地区盛产优质石灰石,可以保证***电厂烟气脱硫工程有稳定、可靠的矿源;
(4)炉内喷钙及尾部增湿活化脱硫工艺脱硫产物为干态灰,便于储运和综合利用;
(5)各种脱硫工艺的经济性分析表明,炉内喷钙及尾部增湿活化脱硫工艺的运行费用、投资成本都较低;
(6)炉内喷钙及尾部增湿活化脱硫工艺由于占地小、建设周期短、投资省,较适合老电厂脱硫改造工程;
(7)炉内喷钙及尾部增湿活化脱硫工艺技术上已较为成熟,工业性系统已运行多年;
(8)炉内喷钙及尾部增湿活化脱硫工艺可以根据排放要求分步实施,从而降低初投资及运行成本,降低电厂负担;
(9)***电厂用水较为紧张,**地区地下水资源严重不足,电厂用水水源主要是距电厂35Km的会宝岭水库,吨水成本较高,故电厂脱硫改造工程不适合用水较大的湿法脱硫工艺;
(10)石灰石粉料的制备、输送、喷水雾化等技术为常用成熟技术,易于掌握,无需增加运行人员;
(11)整个脱硫系统可单独操作,解列后不影响锅炉的正常运行。
综上所述,***电厂脱硫改造工程建议采用炉内喷钙及尾部增湿活化脱硫工艺。
2.2***电厂脱硫改造工程的意义
***电厂脱硫技改工程的实施具有以下几个方面的重要意义:
(1)***电厂总装机容量为1225MW,是山东电网主力发电厂之一,地处“两控区”。
电厂脱硫改造工程的实施将使电厂周边地区的空气环境得到较大程度的改善;
(2)***电厂地处鲁南地区,煤种、气候、交通等条件具有典型性,该工艺脱硫改造工程实施成功后,对老机组的脱硫改造将起到较强的示范作用;
(3)全国火力发电厂约有78.7%的机组燃用含硫量为1.5%以下的中低硫煤,***电厂125MW机组燃煤含硫量在1.0%以下,具有很好的代表性。
3LIFAC工艺介绍
3.1概要
LIFAC工艺(即:
炉内喷钙加氧化钙活化工艺)是一种先进的烟气脱硫工艺,自八十年代以来,在世界各地的燃煤电厂得到了广泛的应用。
其中中国南京下关电厂2*125MW项目和加拿大SHAND电厂300MW项目获得了芬兰国家级奖励。
被公认为投资省,运行费用低,占地少,无污水排放的高效工艺。
其主要特征为在炉膛内喷脱硫剂石灰石,在炉膛中未反应的石灰进入到烟气增湿-活化反应塔。
LIFAC脱硫的主要工艺有三个阶段;即炉内喷钙+炉后增湿+(灰浆再循环)。
首先在炉膛内喷射低成本的石灰石粉作为脱硫剂,在炉膛的高温区域进行化学反应,炉膛中未反应的石灰石粉和SO2进入到布置在锅炉后面的烟气增湿--活化反应塔内作进一步的化学反应,大大提高了脱硫效率。
第三步的灰浆再循环是把ESP和活化器下面灰斗中部分的灰加水成灰浆后,再循环到活化器中脱除SO2,以进一步提高脱硫效率。
按电厂的实际情况,推荐采用前面两个脱硫阶段,即可获得满意的效率。
主要设备有:
喷钙设备、活化反应器、灰处理设备及颗粒收集器。
LIFAC脱硫工艺就是锅炉炉内喷射石灰石粉并在炉后尾部烟道空气预热器和静电除尘器之间增设一活化反应塔的脱硫工艺。
炉膛内脱硫的基本原理是:
石灰石粉借助气力进入炉膛内850~1150℃烟温区,石灰石受热分解成CaO和CO2,部分CaO与烟气中的SO2发生反应生成CaSO4,反应过程如下:
炉内脱硫过程受炉内温度场、烟气流场、烟气中SO2浓度、石灰石颗粒粒度、喷入点位置等因素影响,一般在35%左右。
活化反应器内的脱硫基本原理是:
烟气中大部分未及在炉膛内参与反应的CaO被雾化水增湿进行水合反应生成Ca(OH)2,Ca(OH)2再与烟气中的SO2反应生成CaSO3,烟气中有部分雾化水滴捕捉CaO颗粒后形成Ca(OH)2浆滴,浆滴内的水分蒸发速度将会减慢,在浆滴内发生离子反应直至浆滴水分不能再维持离子反应为止,此时的脱硫反应速率将大大提高,部分CaSO3被氧化成CaSO4。
整个反应过程如下:
活化器内的脱硫效率取决于雾化水量、液滴粒径、水雾分布、烟气流速、出口温度等因素,通常的脱硫效率在40%左右。
总脱硫效率在70—75%左右。
由于活化器出口烟气中还含有一部分可利用的钙基吸收剂,为提高钙的利用率,将电除尘收集下来的一部分粉尘返回到活化器内再利用,即脱硫灰再循环。
使总脱硫效率提高到85—90%左右。
活化器出口烟气温度因雾化水的蒸发而降低,为避免出现烟温低于露点温度而造成腐蚀现象的发生,需保持出口烟气温度高于露点温度10~15℃。
3.2吸附剂的喷射
经研磨的细石灰石粉气力吹入到锅炉炉膛上部某一特定温度区域。
石灰石立刻分解并生成氧化钙和二氧化碳:
CaCO3CaO+CO2H=+178kJ/mol
最合适的温度范围在900oC至1200oC之间。
过高的温度会减少效率,尤其是在活化阶段。
如果温度过低,反应就不够充分,石灰石的利用率就低。
在炉膛中,烟气中部分二氧化硫和全部三氧化硫与氧化钙反应生成硫酸钙。
CaO+SO2+1/2O2CaSO4H=-500kJ/mol
CaO+SO3CaSO4
一般来说,炉内喷钙阶段的脱硫效率为35%左右,钙与硫的摩尔比率为2.5mol/mol.在这个阶段,有15%至20%的石灰石被反应掉。
喷钙所造成的热损失约0.6%。
但缩减很小,以至于在测量公差范围内观察不到。
由于喷钙使得炉膛内结渣、积灰较少,普通的吹灰系统已被证明是在喷钙前的一个有效手段,不需改变。
但在过热器与再热器管屏间及二次风中需安装吹灰器。
如果没有,则需增加。
氧化钙与三氧化硫产生的反应很强烈,可有效降低烟气的酸露点,从而降低了ESP及烟气通道的腐蚀程度。
卡车把粉状的石灰石运到现场(或在附近建造制粉厂),气力卸至石灰石粉仓。
再通过气力输送机将石灰石送至喷钙系统的定量给料仓。
在定量给料仓下方有一套阀门及斗作为气压阀。
斗下部的石灰石粉由螺旋喂送器进入喷钙管。
在管道中,石灰石粉由吹风机送至锅炉的上部。
石灰石粉的量可以通过调节螺旋喂送器的速度来控制。
下部的斗可作为称重系统来计算石灰石粉的重量。
为了保证连续的石灰石粉输送,下部斗的压力需和喷管的压力保持一致。
石灰石粉喷射嘴通过由低压压缩机产生的吹气来保证炉膛内石灰石粉的充分混合和互相渗透。
3.3氧化钙的活化
颗粒状的反应产物与飞灰的混合物随烟气流一起进入活化塔。
在增湿的活化环境中,钙的利用率得到充分的提高。
在活化塔中未反应的氧化钙转换成氢氧化钙。
CaO+H2OCa(OH)2
二氧化硫与所生成的新鲜的氢氧化钙快速反应,生成亚硫酸钙。
而绝大多数的亚硫酸钙继续氧化成硫酸钙。
Ca(OH)2+SO2CaSO3+H2O
CaSO3+1/2O2CaSO4
烟气冷却的温度越接近水的露点去除二氧化硫的程度就越好。
两个不固定的喷嘴对水起到了雾化的作用。
在空气预热器之后的两个烟气管将烟气送入一个垂直管道,通过该管道进入活化反应器上部。
喷水管的管口安装在圆柱形反应器上部,下部是烟气,底部有灰份输送器将落下的灰除去。
反应器可被其两侧旁路管道旁路。
FGD系统包括反应器进口、出口挡板及旁路-挡板从而使烟气进入反应器或使反应器旁路。
3.4颗粒的分离
这个过程的反应产物呈干粉状态。
一部分颗粒物从活化塔的底部被分离出来,其余部分则在静电除尘器中被除下。
通过增湿使静电除尘器的效率大为提高。
3.5灰份的处理及其再循环
从静电除尘器和活化塔除下的一部分灰再循环返回到活化塔中。
灰份再循环可以减少石灰石用量及副产品的生成,不仅提高了石灰石利用率而且使得去除二氧化硫的作用显著。
刮板输送机将活化塔除下的灰送至活化塔上游垂直烟气管。
较轻的颗粒再循环至活化塔,较重的颗粒落至垂直管下部的斗中,然后通过气力输送机送到储存库。
在该储存库,反应器底部的灰被增湿搅拌器卸至灰罐车运走进行利用或丢弃。
静电除尘器的第一电场的部分灰由电力输送机输送至活化塔上游的垂直烟气管旁的再循环灰斗中。
给料机及套管将灰斗中的灰料送至烟气。
灰量由给料机的速度控制。
3.6再加热
反应器出口烟气温度较低(~60℃),为使除尘器安全运行,烟气用反应器中的热燃烧空气再加热,再加热空气的量用调节挡板控制。
当活化系统不运行时,可用手动挡板关闭再加热空气。
烟气再加热可保证静电除尘器及下行烟道无腐蚀问题。
3.7自动控制系统
自动化采用数据编程自动控制系统MetsoDNA(Metso数字网络体系)执行。
3.7.1自动化系统的功能
自动化系统具有用以执行所有与脱硫设备的测量、调节、控制和监控相联系的功能。
3.7.2控制功能
3.7.2.1石灰石喷射的控制
通过调节给料器的速度控制石灰石所需的喷射量。
石灰石的喷射量可以根据燃料耗量和燃料中的含硫量进行计算.按烟气SO2含量反馈值缓慢地修正所喷射的石灰石量。
3.7.2.2反应器出口温度的控制
出口烟气温度通过调节注入反应器内的喷水量进行控制。
3.7.2.3加热后温度的控制
反应器出口烟气在进入静电除尘器前采用空气预热器的热空气加热。
测量进入静电除尘器的烟气并用控制挡板调节热空气量以保持烟气恒定。
3.7.2.4灰份再循环的控制
从过滤器到反应器所投入的再循环灰量可以用给料器的速度进行控制。
3.7.3电动机控制、分组控制
自动化系统也用于对电动机、电动阀门和电动挡板的控制,并对启动停机进行联锁和顺序控制。
3.8选则方案:
灰浆再循环
灰浆再循环是LIFAC的第三部分,一般电厂采用了炉内喷钙及炉后增湿,已满足脱硫要求。
当排放标准较高或对原有LIFAC的两步脱硫作进一步提高时应考虑第三步的灰浆再循环。
灰浆再循环的特点是把静电除尘器灰斗的部分灰和水混合形成灰浆,此灰浆用类似LIFAC喷水的基本方法把灰浆喷进反应器内。
该系统在LIFAC的基础上进行改造,使脱硫系统的整体效率达90%以上。
3.9喷钙脱硫成套技术适用范围
喷钙脱硫成套技术可以用于工业锅炉、大中型电站在役锅炉改造和新建锅炉的烟气脱硫配套设计。
从锅炉容量上看,可从几吨的汽水锅炉到300MW、600MW的大型电站锅炉。
4工艺系统组成
4.1石灰石制粉系统
为增加石灰石粉的炉膛内的活化反应能力,对喷进炉膛内的石灰石粉的颗粒度要求特别细,即〈40µm的颗粒要大于90%,以保证有效的脱硫。
作为吸附剂的石灰石纯度---即CaCO3要求不小于92%,以保证CaCO3在炉内进行有效的化学反应。
石灰石制粉系统主要设备有传动装置、鄂式和立轴式破碎机、微粉磨和分离机、以及各种输送机和吸尘器等。
在电厂周围选取品位较高、交通便利的石灰石矿作为矿源,在矿附近建立制粉厂。
建储存1000吨粉库一座,在电厂锅炉房附近建300吨粉仓。
4.2石灰石粉喷射系统
石灰石粉由粉仓经计量装置送入输粉管道,由给粉风机送入的空气正压输送到四个角上的喷射器内。
输送过程中由母管到各个支管间设置分配器,使各支管流量相同。
为使石灰石粉气流能与炉内主烟气流量混合均匀,进入炉膛前增加由空预器来的热风作为混合风。
喷射器出口流速为30~90m/s。
4.3监测与控制系统
LIFAC脱硫工艺采用DCS集散控制系统,主要控制三个调节回路:
a.吸收剂给料量调节回路:
喷入炉膛内的石灰石总量由给料机转速调节,喷入总量可手动给定,也可以由锅炉的给煤量和煤的含硫量给定。
实测的SO2浓度用来作为反馈量以修正喷入炉膛石灰石量。
b.吸收剂喷射调节回路:
当锅炉负荷或者燃烧工况有较大变动时,锅炉炉膛内的温度场与流场的波动较大。
这种波动对炉内喷射的脱硫效率影响较大,需要根据炉内温度的变化,对喷射系统喷入的空气量及空气温度和喷射角进行调整,以保证系统有较高的脱硫效率。
c.SO2浓度控制系统:
根据烟气出口二氧化硫含量对石灰石的喷入量进行调整。
控制回路主要有:
喷射系统的启动与停用自动控制系统;喷射管道的堵塞检测系统;系统各部分及各设备之间的连锁控制系统。
5主要性能保证
5.1功能保证
喷钙后对锅炉的影响
5.1.1 喷钙对结渣倾向的影响
炉膛内喷钙可导致实际灰成份发生变化,一般认为炉内灰的结渣倾向也会相应发生变化。
实际上对于不同的煤,添加石灰石后煤灰的熔融性变化有以下几种情况:
① 灰熔点有所降低;
② 灰熔点先降低后又有所提高;
③ 灰熔点变化不显著;
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 锅炉 烟气 脱硫 技改 工程 可行性研究 报告