施工生产实习报告6000字.docx
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施工生产实习报告6000字.docx
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施工生产实习报告6000字
施工生产实习报告6000字
实习计划
施工实习是水利工程专业学习的重要环节。
通过实习,让我们了解主要建筑物的施工特点。
施工方法等,使我们巩固和加深已学的理论知识,培养我们分析问题和解决实际问题的能力。
本次实习时间为3月25号至4月12号,地点为天台**水蓄能电站,具体安排是通过有关技术报告、专家现场讲解,让我们了解设计、勘测、监理及施工组织等方面知识,使我们获得一定的生产实践技能,并了解和掌握水工工程施工原理、方法和管理手段,为今后的继续学习和工作打下了良好的基础。
工程概况
**水蓄能电站位于浙江省东部天台县境内,距杭州市约150km,靠近华东500kV电网负荷中心,为秦山核电站配套,在华东电网中承担调峰填谷、调频调相及紧急事故备用任务。
总投资42亿元。
电站装机容量430万kW,水头285.7m,是地形、地质、水源都较为理想的抽水蓄能站址。
电站枢纽由上水库、下水库、输水系统、地下厂房、开关站等部分组成。
上水库利用已建的桐柏电站水库改建,水库现有东西两个跨流域的引水渠,引水区流域面积达54.2km2。
上水库总库容为1231.63万m3,有效库容1063万m3,正常蓄水位396.21m。
下水库主坝采用钢筋混凝土面板堆石坝,岸边溢洪道,总库容1289.73万m3,有效库容1063万m3,正常蓄水位141.17m。
输水系统和厂房位于上、下库之间的山体内,采用一洞二机斜井方案,引水道和尾水道均不设调压室。
地下厂房采用尾部布置方式。
500kV开关站位于下库进/出水口平台上游150m山脊处,采用GIS开关设备。
上水库工程利用已建的桐柏电站水库,对现有主、副坝和溢洪道等建筑物进行加固改建,改建后的主坝坝高为410m,发电有效库容1063万m3。
面板堆石坝施工
一垫层区施工:
1概述
面板堆石坝垫层料(ⅡA)区直接位于面板底部,为混凝土面板提供均匀支持,避免面板产生应力集中现象,使作用在混凝土面板上的水荷载均匀地传递到堆石体。
垫层料有半透水性,在面板浇筑前可利用坝体进行挡水渡汛,当面板或接缝产生裂缝时,垫层料可作为第二道防线。
2垫层料的设计要求
ⅡA料来源于经破碎的溢洪道或补充料场开采的灰岩料。
垫层料要满足以下设计要求:
(1)要求垫层料粒径不能太大,应含有较多的细料;
(2)要有半透水性、低压缩性和高抗剪强度;(3)垫层料为非塑性的级配良好的灰岩人工制备料,要求颗粒坚硬、耐久,无粘土及有机杂质;(4)垫层料的及陪范围为:
粒径80mm,含砾量为45%~65%,应为连续级配;(5)普通沥青砂混合料中普通沥青参照SYI1665/77牌号65的有关技术指标选购;(6)碾压层厚40cm,洒水量为10%。
3垫层料的填筑
3.1修补工序
垫层料施工顺序应为先修补后填筑。
在填筑和修整ⅡA料上游边坡过程中有过几场暴雨,两坝肩趾板槽集中水流损坏了两坝肩的坝体坡脚,为此,这一部位需要进行修补。
基坑抽水结束后,第一步工作就是进行ⅡA料的修补,修复措施按以下方案进行:
在靠近趾板的地方挖槽,除去松散的堆石料,并用ⅡAB料回填碾压好,碾压时使用平板振动碾,修复期间要特别注意保护好止水片的保护盒。
3.2基础验收
根据招标文件及设计图纸要求,在趾板下游3~10m范围内的垫层料区基础的开挖要挖至与趾板相同的深度,在趾板下游3~10m以外的垫层料区后至坝轴线之间的基础,应挖除所有的全风化岩石。
坝基范围内的冲击层一般均应挖除,除非工程师另外通知。
趾板下游0.5H(H为趾板平面的水深)范围内,要求清除开挖面上的任何倒悬体,并形成不陡于1∶0.3的坡度。
碾压后,ⅡA向坝轴线的填筑料占ⅢA(过渡料区)区范围不超过200mm的公差范围,但ⅡA区不应小于图纸设计的最小宽度。
各个填筑料区之间不允许发生突变。
3.3填筑
3.3.1铺料
现场指挥人员按照监理工程师指定的场地进行各种上坝料的倒放,防止粗料、细料混合。
铺料采用进占法。
铺料要近似水平并防止分离,施工中要严格控制每层填筑料厚度不大于450mm,垫层料填筑时应沿水平面向上游方向超填30cm,以防止坡面自然沉降,在超填部分与设计交接处做明显标志,以避免超填过多而增加修坡工程量及垫层料浪费。
当填筑垫层料时,其铺料后的高程与过渡料铺料高程一致,以便同时碾压。
3.3.2平料
严格控制各种上坝料的填筑厚度,在工作面上放置标有相应填筑厚度的钢筋架,现场指挥人员可根据钢筋架的高度指挥推土机平料,控制填料厚度。
3.3.3洒水
从右坝头791m高程水池铺设供水主管及支管,利用胶管将水引致工作面,加水量为堆石体的10%。
3.3.4碾压
(1)水平碾压
垫层料、过渡料水平碾压使用的机械是德国生产的BW219D/2自行式振动碾,其工作效率高,性能稳定,碾压速度控制在1.8~2.4km/h,振动频率为每分钟1100~1500次。
碾压过程采用进退错距法,每次错距控制在30cm以内。
碾压遍数不少于6次,最终以填筑体的碾压试验成果能达到压实干密度2.2g/cm2或空隙率为19%来确定。
(2)上游坡面的修整及碾压
每填筑4.8m就开始进行上游坡面的修整、碾压工序,坡面碾压机械使用斜坡振动碾,已碾压好的边坡经监理工程师验收后,即喷阳离子乳化沥青进行坡面保护。
边坡碾压按照以下工序进行:
测量放线→激光导向反铲修坡→人工修整→布置吊索→碾压→边坡保护。
坡面修整采用人工配合激光导向反铲进行,采用激光导向仪、经纬仪及自制木三角架来控制上游边坡坡面。
坡面先用激光导向反铲修整,边坡修整时应预留7cm的保护层厚度,使碾压后边坡达到设计要求,机械修坡后再由人工对坡面进行细部修整,人工作业方法是:
在坡面上布置10m×10m的网点并打插筋,在钢筋上用细线在控制修坡坡面,由人工用锄头修坡,对超、欠挖部分进行回填或挖除。
人工修整后边坡坡面高出设计坡面7cm。
斜坡碾压及防护的具体办法是:
①布置索吊,索吊布置在坝体的顶面上,索吊离边坡应有2m的距离;②安装振动碾,(振动碾选用中国陕西生产的YZT10L牵引式振动碾),安装振动碾时应保证碾压过程中钢丝绳始终与坡面平行;③斜坡碾压采用静碾和振动相结合的方法进行,静碾2遍,然后半振动(自上而下时不振东,自下而上时振动)碾压4遍;④斜坡碾压错位采用的方法是:
吊索在坝顶水平移动一定距离,将斜坡碾从下向上斜拉至顶部再放下去,往返数次即可。
(3)ⅡA料表面喷乳化沥青保护碾压好的坡面经监理工程师验收后即可喷乳化沥青进行保护,喷洒前先由人工扫除坡面上的浮尘,高程682m以下为枯水期施工,受雨水冲刷机会少,坡面碾压合格后即可进行面板浇筑,暴露时间短,故只需喷“两油一砂”(喷一层乳化沥青,洒一层砂,再喷一层乳化沥青)保护。
高程682m以上ⅡA区坡面洪水来临之前不能及时进行面板浇筑,汛期将被雨水冲刷,故需喷“两油两砂”(先喷一层乳化沥青,洒一层砂,再喷一层乳化沥青,洒一层砂)进行坡面保护,最后无振碾压一遍。
“两油”共计单耗量3.4g/m2,喷层间隔不少于24h。
二面板施工:
1面板结构
面板混凝土共分为20块,其中宽度12m的10块,宽度6m的9块,1块宽度为6.34m。
面板厚度T=(30+0.32H)cm,面板设板间拉伸缝A缝10道,板间挤压缝B缝9道。
面板水平没有设施工缝,由趾板至坝顶一次施工成型。
最长10号面板长126m,混凝土浇筑量为5260m3,面板混凝土设计标号为R250、S8、F50。
2主要施工措施
2.1通过反复试验调整碾压参数
大坝堆石体料源,由原设计灰岩料场变为左岸开挖级配差的小粒径半风化玄武岩。
在大坝填筑前对该半风化玄武岩做了大量的室内、现场试验,论证其作为堆石料的可行性。
另一方面通过多次现场碾压试验确定堆石体填筑的碾压参数。
通过现场碾压试验,最终确定主、次堆石体只有铺料厚度为60cm,碾压设备采用18t拖式振动碾,碾压8遍和6遍才能达到设计指标要求。
另外由于坝体填筑料源级配不稳定,为确保填筑质量,在大坝填筑施工过程中,一方面加强料场开采料筛分试验工作,为坝体填筑及时调整碾压参数提供试验数据。
另一方面加大碾压后坝体取样试验频次,在施工过程中各填筑层均进行干密度试验,平均3000m3取样检测一次。
经过认真施工,堆石体干密度取样试验均满足设计及规范要求。
2.2 加快填筑进度为预沉降争取足够多时间
由于上坝料级配较差,虽然施工采用了薄层铺料、强碾压的施工方案达到了设计要求指标,确保了水库施工顺利进行。
但通过变形观测资料分析,坝体沉降较同类坝较偏高,坝体最终沉降达573mm,为坝高的0.76%。
为了保证大坝沉降变形更多地在面板坝混凝土施工以前完成,以减轻面板的脱空变形。
虽在截流前因地质原因设计放弃了原设计料场,迫使截流时间推迟两个多月的不利条件下,但经过及时调运增加装运设备,同时在确保大坝填筑质量的前提下,合理组织,积极调动职工积极性,提前8天使坝体达到了度汛高程,同时于预计时间提前35天达到了坝体封顶条件,为坝体预沉降争取时间创造了条件。
面板混凝土施工开始,经过4个多月的沉降,在面板混凝土施工前坝体累计沉降已达561mm,占总沉降量的98%,使坝体在面板混凝土施工前沉降变形基本稳定,为确保面板混凝土施工质量奠定了基础。
2.3 合理选择垫层料固坡方案
因为工程受截流推迟两个月的影响,度汛工期非常紧张,加之两岸边坡陡,工作面狭窄,度汛坝体填筑和上游护面同时施工干扰大,对坝体填筑进度影响大。
为此,将原设计上游碾压5cm厚100号砂浆固坡,改为采用简易滑模施工5cm厚100号砂浆固坡方案。
简易滑模长4.5m,宽1.2m,简易滑模上安装一台平板振捣器振捣,提升采用2t卷扬机。
采用滑模施工上游砂浆垫层,不但施工设备简单,易操作,而且避免了和上坝进度紧张的矛盾。
另外采用滑模施工的砂浆垫层,坡面平整度好,减小了面板受基础面约束的程度,从而达到了减少面板裂缝的目的。
2.4采取有效措施保证混凝土施工质量
水库气候温和,对混凝土面板施工来说条件有利。
但大水沟降雨量偏多,降雨天数多,即时是枯水季节,也经常下雨,这给面板混凝土施工带来很多不便,特别是中间部面板长度达100多米。
为此在施工中采取了以下主要措施。
(1)在面板混凝土施工前做好各方面准备工作。
一是组织全体施工人员进行全方位的技术交底工作,让所有参与者在施工前做到心中有数;二是做好各种材料准备工作;三是分工明确,做到试验、质检、生产部门层层把关,确保面板混凝土施工质量。
(2)结合大水沟工地雨天多,在制作滑模时,在滑模架后部挂长10m的彩条布,保护新浇混凝土在初凝前不受风雨影响。
混凝土终凝后及时采用麻袋覆盖,连续洒水养护。
同时在拌合站每班安排试验人员测试砂石料实际含水量,及时调整施工配合比。
在实际施工中,白天混凝土出机坍落度控制在5~7cm,夜间控制在3~5cm,仓面混凝土坍落度一般保证在1~3cm较为合适。
(3)为保证布料均匀,在12m宽的浇筑块上部采用两道主溜槽,下部距滑模10~12m采用每道主溜槽分成两道共四道分溜槽给仓面供料。
每次下料保证距滑模80~100cm范围均匀布料。
滑模宽1.56m,每次滑升距离严格控制在30~40cm。
另外采用二次压面,提高混凝土外观质量,改善防裂效果。
3 裂缝及裂缝处理
根据我部多次对面板裂缝进行检查统计,面板混凝土到水库下闸蓄水前仅发现裂缝19条,裂缝宽度为0~0.3mm,其中长度为6.65m。
对于检查出的19条裂缝采用人工凿毛5~10cm深的V型槽,经检查裂缝在5cm深处已全部消失,说明裂缝为表面裂缝,对于表面裂缝采取以下两种处理措施。
(1)对于宽度小于0.2mm的裂缝,采用人工凿毛5~10cmV型槽,清洗后用1:
2预缩砂浆补填。
(2)对于宽度0.2~0.3mm的裂缝,凿成V型槽除用1:
2预缩砂浆回填后,再在表面采用SR防渗遮盖板遮盖,并用角铁、膨胀螺栓固定。
采用以上措施处理后的裂缝,大坝蓄水前经重新检查表面未发现有新的裂纹产生。
水库面板混凝土裂缝主要集中在中部较长块,并且裂缝主要集中在中下部。
其中10号面板长126m,出现裂缝6条。
经凿除后裂缝为表面裂缝,裂缝主要是由混凝土干缩引起的。
另外在上游保护层回填前,将河床趾板上预留排水孔封堵后出现“反渗”现象,使9号、10号面板下部形成反渗的浮托力,使面板表面产生个别裂缝。
后经在坝体下游及时排水,降低坝内水位,随着坝内水位的降低,“反渗”现象消失,同时对面板产生的不良影响立即消除。
4施工缝处理
大坝混凝土分层分块浇筑产生的水平施工缝,缝面一般有水泥浮浆所形成的乳皮,严重影响了层间结合,降低抗剪和抗拉强度,采取措施处理好施工缝面是确保大坝混凝土施工质量的关键问题之一。
4.1施工缝面处理标准
混凝土缝面处理标准:
“去掉乳皮,微露粗砂,表面粗糙”。
为此,需在浇筑前清扫缝面上的污物和灰尘并排除积水。
4.2施工缝面处理方法
①人工凿毛:
劳动强度大,工效低;
②高压水冲毛:
冲毛水压力达25~50MPa,效率高,间歇期超过2周,冲毛效果差;
③低压水冲毛:
在混凝土终凝后,用0.3~0.6MPa的水压冲毛,可能会冲掉2~3cm厚的表层混凝土;
④利用风砂枪冲毛:
对龄期长的混凝土冲毛有效,但费工费时费料,施工干扰大;
⑤钢丝刷机械刷毛:
工效高、效果好、费用大;
⑥喷洒缓凝剂:
可促使混凝土表面缓凝,延长冲毛时间。
以上6种方法,采用高压水冲毛较为经济合理。
4.3施工缝铺设砂浆问题
混凝土施工缝面处理的常规方法是铺设2~3cm厚砂浆。
但从仔细观察和分析中可以看出,铺设砂浆并不很理想,譬如打砂浆增加了拌和和运输的很多环节,特别是铺设砂浆后会因间歇时间过长而晒干,反而影响施工缝面的结合。
为了加快施工速度和简化施工程序,多年来就盼望在保证质量的前提下,找到能取代打砂浆的方法和措施。
总起来看,断裂数少的情况有以下几种:
缝面坑洼不平、石子外露者,缝面用风砂枪冲毛者,混凝土为三级配者,这与一般的概念相同,说明缝面断裂数与缝面处理质量和混凝土浇筑质量密切相关。
混凝土骨料粒径越大,水泥用量越少,对上下层结合不利,铺砂浆或增加砂率的必要性越大。
二级配混凝土仓位,特别是高标号二级配混凝土,可以不铺砂浆。
地下主厂房施工技术
一.地下开挖
1工程概况
根据厂房建基面上覆岩层厚度、厂房建基面高程和坡度的不同,将主体部分的岩石开挖施工分为3层进行,均为浅孔爆破,分别为主体石方开挖和保护层的开挖。
第一层为▽3103.5m(一部分副厂房钻孔底为▽3104.3m)至基岩分界面,层高为4.0~2.5m;第二层为▽3103.5~3100.5m(为副厂房基础保护层以上岩石的爆破),层高为3.0m;第三层主要为主厂房建基面上覆岩石的开挖。
最后进行盖板混凝土基础以上的石方开挖,3097.4~3095.7m,层高为1.7m。
2开挖方法
2.1石方爆破方法
为保证岩石爆破达到均匀破碎和减震的效果,采用非电毫秒雷管微差爆破、逐排起爆的方式进行爆破作业,我部已有类似工程施工的成功经验。
此方法可提高一次装药量,但同时起爆的药量较少,石块破碎和减震效果较好。
钻孔以潜孔钻为主。
保护层开挖使用手风钻,用潜孔钻打预裂孔。
爆破孔主要分拉槽孔、主爆孔和预裂孔。
在基坑中心位置设拉槽爆破区,形成平行于机组纵轴线方向的两个临空面,建基面保护层厚度为1.5~2.0m。
2.2石方开挖施工
爆破作业和哑炮处理完成后,立即用反铲和装载机修整基坑下坡路,由基坑下游向上游方向出渣,反铲和装载机配合奔驰车至渣场弃渣;在开挖的同时及时清理出基岩面,为钻孔作业提供工作面。
2.3施工程序
(1)石方分层开挖顺序:
第一层石方爆破开挖→第二层石方爆破开挖→保护层开挖→帷幕灌浆上覆混凝土盖板的基础开挖;
(2)石方开挖施工顺序:
测量放线→爆破作业→道路修整→石渣外运→岩面清理;
(3)石方爆破顺序:
测量放线→布孔→炮孔清理和钻孔→安放雷管和炸药→布放导爆管、导爆索和导火索→质量检查→起爆→处理哑炮。
2.4爆破参数设计
2.4.1第一层爆破参数设计
第一层爆破施工时,沿基坑中心线平行于机组纵轴线方向设置了一条宽7.5m、两侧各距开挖边线3.0m的拉槽爆破区,先爆破出临空面。
第一层爆破共需6个段位的雷管。
周边孔预裂爆破:
(1)采用潜孔钻钻孔,孔径D取90mm;
(2)药卷直径d=32mm,为乳化炸药;
(3)钻孔倾角:
预裂光爆孔和开挖边坡相同;
(4)钻孔深度L:
指从开挖基岩面至基岩保护层,保护层厚度为1.5m,孔深为3.0~4.0m;
(5)不耦合系数β=90/32=2.8;
(6)孔间距a=(7.0~12.0)D=630~1080mm,取0.75m;
(7)线装药密度q=0.375kg/m;
(8)根据经验公式,堵塞长度L0取0.7~1.4m(约为孔深度的1/3);
(9)装药长度L1=1.3~2.6m(约为孔深度的2/3);
(10)底部加强装药强度段孔长L2=1.5m。
基坑开挖爆破:
(1)采用潜孔钻钻孔,孔径D取90mm;
(2)药卷直径d=32mm,为乳化炸药;
(3)钻孔倾角:
拉槽孔倾角为60°,其它孔和拉槽孔倾角相同,逐渐过渡至边坡坡度;
(4)钻孔深度L:
指从开挖基岩面至基岩保护层。
保护层厚度为1.5m,孔深为3.0~4.0m;
(5)不偶合系数β=90/32=2.8;
(6)底板抵抗线W1=(0.6~0.8)L=(0.6~0.8)×(3.0~4.0)=1.8~3.2(m);
(7)孔间距a取1.5~2.0m,梅花型布孔;距光爆孔距离1.5~2.0m;排距1.2~1.5m;
(8)线装药密度q取0.95kg/m;
(9)单位耗药量约为0.38kg/m3;
(10)堵塞长度L0取1/3孔段长。
第一层爆破安全警戒距离定为距爆区≥800m。
2.4.2第二层爆破参数设计
第二层爆破参数设计基本同第一层(孔间距2.0m,排间距1.5m)。
第二层爆破安全警戒距离定为距爆区≥800m。
2.4.3第三层爆破参数设计
第三层均为保护层的爆破。
周边预裂孔用潜孔钻钻孔,其它孔均用手风钻钻孔。
相应参数见表1。
周边孔预裂爆破:
爆破参数同第一层。
基坑开挖爆破:
(1)采用手风钻钻孔,孔径D取42mm;
(2)药卷直径d为32mm,为乳化炸药;
(3)钻孔倾角平行于相邻坡面;
(4)钻孔深度L为1.5m;
(5)孔间距a取1.0m,梅花型布孔;距预裂孔距离1.5m;排距0.75m;
(6)线装药密度q取0.72kg/m;
(7)单位耗药量约为0.32kg/m3;
(8)堵塞长度L0取1/3孔段长。
第三层爆破安全警戒距离定为距爆区≥500m。
3.软弱层开挖
3.1初期支护型式变更的必要性
因为本段隧道围岩岩体结构的完整性及其稳定性甚差,所以必须采用“弱爆破、短进尺、强支护”的施工方法。
开挖后立即喷射混凝土封闭围岩,由于软弱围岩的开挖面凹凸不平(高低相差至少50cm),且随时有掉块现象,若再继续进行喷射混凝土,则需要喷射10多次,需要20多个小时,这样做费料费工费时,而且喷射混凝土在10小时之内若达不到支护效果,则无法控制软弱围岩的变形、下沉乃至塌方,施工安全也就无法保证。
故锚网后必须马上模注混凝土,以达到快速稳定围岩、抑制塌方的目的。
3.2超前支护措施
经专家论证洞口段位于滑坡地段,右线在掘进5m后,仰坡发生滑塌,为保证隧道安全进洞,设计单位重新进行了勘探设计,确定右洞口采用长管棚方案。
管棚设于拱脚以上,沿开挖轮廓线环向布置,间距50厘米,外插角1,钻孔深度要求进入完整基岩3m为准,管棚外径为127无缝钢管,壁厚4.5mm,花管内为钢筋笼,主筋为22螺纹钢,以50无缝管为固定环,压入30#水泥浆。
为保证管棚的进洞位置正确,进洞方向准确,钻进过程中稳定无位移,并对管棚起到有效的支撑,在洞口做定位套拱。
(1)、机具准备:
由于洞口石质破碎且已经坍塌,用一般的钻机钻孔易塌空,因而采用单偏芯潜孔锤跟管钻机,用潜空锤超前钻孔,套管扩孔双回旋钻进技术。
单偏芯127跟管钻机型号:
MG-30、MGY-100
钻杆型号:
50、60
动力机具:
9m3/min空压机(柳州产)
(2)、套拱施工
管棚套拱不仅是管棚支护体系的一部分,而且对管棚方向起导向作用,隧道进口位于1000m半径的曲线上,且在隧道开挖中要求管棚与型钢焊接在一起形成联合支撑体系,因此套拱要求不倾斜、不沉降,导向管方向精确。
为确保不引起滑塌体的滑动,套拱基础施工时采用挖孔桩的形式,制作护筒,在护筒上方打入钢管桩,套拱基础挖至基岩,用用30#钢筋混凝土与套拱浇筑成整体。
为保证导向管的方向性,采用座标法进行控制,即每根导向管与型钢焊接时,管口位置实测出坐标,再根据管棚设计方位角,在导向管至少2m外,根据距离及方位角计算出坐标,然后打桩钉点,两点连线即为导向钢管方向,焊接时再用定位楔块确定好仰角。
(3)、加工花钢管及钢筋笼,准备施工器材
钢花管每2m一节,两头加工丝扣,管壁钻12压浆孔,梅花状交错布置。
钢筋笼采用3根22钢筋,用50无缝钢管固定。
(4)、钻孔作业
钻孔原理:
采用单偏芯潜孔锤跟管钻进技术。
潜孔锤超前钻孔,套管扩孔双回旋钻进技术,以压缩空气作为潜孔锤动力,同时冷却钻头,排除岩屑,当钻孔钻进到设计深度后,取出中心钻具,套管留在孔内,钻孔一经成孔,钻孔时,偏心钻头逆转钻进,冲击器撞击管靴,由管靴带动钢管向前钻进,正转则钻头归位,退出钻杆,则钢管留在孔内,一次成孔。
(5)、钢筋笼及注浆
当钻孔终孔后即可下钢筋笼,钢筋笼的固定环采用50无缝钢管,壁厚8mm,钢筋采用22的螺纹钢,下入时可边制作边下,也可制作好一次下入,每段钢筋笼采用搭接焊,采用人工钻机送入孔内。
当钻孔下入套管和钢筋笼后即可进行孔内注浆,注浆采用30#水泥浆,水灰比1:
0.35,采用江津525水泥,压浆机压浆,压浆前每个管口加工一个法兰装置,以防浆液倒流,注浆压力初压不低于0.3MP,终压不低于1.5MP。
当压力达到1.5MP时,将注浆泵停下等待几分钟,若压力降至0.6mp以下,再继续压浆,这样反复几次直到压力不能下降为止。
必须全站仪座标法跟踪检查钻孔施工,以防施工中钻杆偏位。
正常情况下4.8小时可钻一孔,压浆从98年10月16日开始,19日结束,共注浆100.3吨,各孔情况不同,压浆数量不同,注浆量每孔11吨,最小注浆量每孔1.2吨。
从开挖情况,管棚方位正确,因为压浆在围岩中基本没有扩散,管棚起到良好的支撑作用,很好的起到防止坍塌的作用。
3.3初期支护施工
隧道开挖后的初期支护是施工作业安全的必要措施,软弱围岩地段尤为重要,按新奥法设计原理分析,初期支
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