提高双组份防水涂料一次性喷涂合格率优秀QC文档格式.docx
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活动次数
20
出勤率
100%
小组成员概况表
姓名
性别
年龄
单位职务
职称
学历
小组职务
小组分工
魏景涛
男
35
项目总工
高工
本科
组长
小组活动总部署
胡国云
34
技术部长
工程师
副组长
PDCA体系运行
罗志强
30
质检员
组员
质量检查
郑皓文
27
技术员
助工
方案实施
李永建
涂涛涛
专科
周飞
24
Shafiqul
28
现场督工
-
制表人:
李永建时间:
2015年01月05日
三、选题理由
1、由于公司首次接触防水工程,无防水施工经验,导致施工初期出现了很多质量问题,返工率较高。
2、工程施工工期紧,质量标准高,必须保证防水的一次性喷涂合格率。
3、工程成本控制的需要,必须降低防水喷涂的返工率。
4、有必要总结防水施工工艺,形成企业标准。
5、优良的施工质量有助于维护企业形象。
经以上分析,我们小组确定了QC课题为:
《提高双组份防水涂料一次性喷涂合格率》
四、现状调查
小组成员对本项目已施工防水随机抽查100点,调查结果如下表4-1,并绘制排列图:
防水质量调查表表4-1
序号
检查项目
频数
频率(﹪)
累计频率(﹪)
1
防水层产生气泡
66.7
2
防水层厚度不足
4
13.3
80
3
基层处理不合格
10
90
防水层搭接不足
6.7
96.7
5
防水堵塞预留孔
3.3
100
合计
注:
合格率(100-30)/100=70%
2015年01月10日
图4-1防水质量影响因素排列图
制图人:
2015年01月20日
由以上图表可知:
防水层产生气泡质量问题最多。
影响防水喷涂质量的主要问题为防水层产生气泡,在施工中应重点控制。
五、目标设定
通过以上分析,只要解决防水层气泡问题,就能够使防水一次性喷涂合格率达到(100-30+20)/100×
100%=90%。
因此,我们设定活动目标为:
防水一次性喷涂合格率达到90%。
图5-1目标设定柱状示意图
2015年01月30日
六、原因分析
小组成员针对可能导致防水产生气泡的所有原因进行分析,并绘制了因果分析图。
七、要因确认
根据末端因素,绘制要因确认计划表,对末端因素逐一进行分析确认。
要因确认计划表表7-1
末端因素
确认内容
确认方法
标准
责任人
完成时间
施工未交底
检查技术交底情况
查看记录
现场考核
交底合格率100%
2月15日
工人无岗前培训
检查新上岗人员培训情况
培训合格率100%
分工不明确
检查工人定岗情况
调查分析
主要技术工种不换岗位
喷涂机未定期维修保养
检查日常维保情况
定期维保且有记录
2月20日
重复利用工具未清洗
检查重复利用工具清洁情况
现场调查
用异丙醇、二甲苯等溶剂清洗干净
6
环氧树脂底涂搅拌不均
检查现场实操情况
底涂搅拌不成团、表面无气泡
7
聚氨酯面涂混合不均
喷涂机的混合原理
面涂呈均匀灰白色
8
材料过保质期
检验进场验收记录
12个月保质期
2月25日
9
储存环境不宜
检查现场储存环境
现场测量
在15-35℃的干燥的环境下储存
环氧树脂底涂配料误差
现场观察
按规定比例配料
11
未检测基面残余湿气
检查基面残余湿气含量的检测情况
基面残余湿气含量不高于4%
12
环氧树脂底涂未充分固化
检查施工工艺
严格按标准实施
3月1日
13
养护差
检查养护措施
养护期内封闭交通并避免直接遇水
14
夜间施工照明不足
检查夜间施工照明设施配备情况
每跨4个1000瓦LED照明灯
15
温度高且施工速度慢
调查施工现场温度和环氧树脂底涂施工时间
23℃,30min完成30℃,20min完成
2015年2月10日
要因确认1:
标准:
实测:
小组成员涂涛涛于15年2月15日随机调查了5名工人技术交底情况,形成统计表7-2。
交底情况统计表表7-2
工人
Jimmy
Navas
Jahangir
Zainal
是否交底
是
掌握程度
优
良
合格
涂涛涛时间:
2015年2月15日
结论:
通过检查发现工人对交底内容掌握良好,100%达到合格标准。
因此确认该末端因素为非要因。
要因确认2:
小组成员涂涛涛于15年2月15日调查了5名工人培训情况,形成统计表。
培训成绩表表7-3
培训时间
24.10.14
考核成绩
94
88
涂涛涛时间:
通过检查发现工人培训成绩达到合格,100%达到合格上岗标准。
要因确认3:
小组成员周飞于15年2月15日对防水施工班组人员定岗情况进行了调查,发现班组存在人员流动情况,但主要技术工种比较固定,很少更换,班组内具有1年及以上本工种实践经验的工人超过半数,不影响施工质量。
操作人员从业时间调查统计表表7-4
施工班组
班组人数
从事本工种时间
1年及以上
半年至一年
不足半年
C1686班组
C1687班组
周飞时间:
班组成员分工明确,很少临时转换岗位,因此确认该末端因素为非要因。
要因确认4:
喷涂机未定期检修
2015年2月20日,现场防水督工Shafiqul对现场两台机械的日常维护情况进行了检查,发现设备均定期维保,且均有维保记录,且喷涂机计算机系统可准确设定组料配比、加热温度、泵送压力与速率,不会影响施工质量。
聚氨酯面涂A组料呈白色,B组料呈黑色,按既定比例混合喷出后呈灰白色,工人很容易发现设备故障和控制材料配比,因此确认该末端因素为非要因。
要因确认5:
重复利用的工具用异丙醇、二甲苯等溶剂清洗干净
2015年2月20日,郑皓文对现场重复利用工具进行检查,发现现场使用的滚筒、混合管均为一次性使用,不会影响施工质量。
因此确认该末端因素为非要因。
要因确认6:
2015年2月20日,李永建对工人现场搅拌操作进行检查,发现工人均采用手工搅拌方式,环氧树脂底涂组料局部成团,表面有气泡。
根据调查分析,确认该末端因素为要因。
要因确认7:
2015年2月20日,李永建通过现场调查,发现聚氨酯面涂混合后色泽不均匀。
分析喷涂机混合原理后,发现混合管可以优化。
要因确认8:
12个月保质期内使用材料
2015年2月25日,罗志强检查了所有批次材料的进场验收记录,所有防水材料都没有过保质期,并坚持先进场先使用的原则。
要因确认9:
2015年2月25日,罗志强检查了材料储存环境,材料储存地设在桥梁下方,可避免日晒雨淋,现场测试气温变化范围为25-30℃。
经现场测量,储存环境气温在规定范围内,因此确认该末端因素为非要因。
要因确认10:
2015年2月25日,李永建在现场检查了环氧树脂底涂组料的配料比例,组料已经按比例预先包装,AB组料只需按照包装1:
1拌合。
经现场观察,配料无误差,因此确认该末端因素为非要因。
要因确认11:
根据巴斯夫产品说明书技术指标要求,基面残余湿气含量不高于4%
2015年2月25日,李永建现场调查了工人对基面残余含水率的检测情况,发现工人都是凭主观臆断去判断基面残余湿气含量合格与否。
经现场调查,工人凭经验无法准确判断基面残余湿气含量,因此确认该末端因素为要因。
要因确认12:
2015年3月1日,罗志强现场调查了聚氨酯面涂喷涂前环氧树脂底涂的固化情况,均在底涂养护4小时以上再喷涂聚氨酯防水,此时环氧树脂底涂已经充分固化干燥。
经现场调查,环氧树脂底涂充分固化不会影响后续防水施工,因此确认该末端因素为非要因。
要因确认13:
2015年3月1日,郑皓文现场调查了工人对刚完成防水的养护情况,现场封闭交通,并派专人值守,并避免前道防水直接接触水而影响后续防水质量。
经现场调查,防水养护良好,因此确认该末端因素为非要因。
要因确认14:
标准:
实测:
2015年3月1日涂涛涛对现场夜间照明情况进行调查。
结论:
现场夜间照明充足,不影响防水施工。
要因确认15:
23℃,30min完成;
30℃,20min完成
2015年3月1日郑皓文对现场温度和底涂施工所用时间进行调查统计,形成下表7-5:
施工时间调查表表7-5
现场温度(℃)
要求施工时间(min)
实际施工时间(min)
29
31
32
郑皓文时间:
2015年3月1日
经调查发现,双组份环氧树脂底涂混合后,没有在材料性能指标要求的时间内完成涂刷,将影响材料的混合粘度。
因此确认该末端因素为要因。
八、制定对策
根据以上要因确认,小组根据“5W1H”的原则,制定了如下对策表:
对策表表8-1
要因
对策
目标
措施
地点
负责人
采用机械搅拌环氧树脂底涂组料
环氧树脂底涂混合均匀不成团
使用低速电钻搅拌器
现场
2015年
3月10日
优化喷涂机混合管
聚氨酯面涂色泽均匀一致
采用方形混合管替换圆形混合管
3月15日
使用专业湿气检测仪检测基层残余湿气
基层残余湿气含量低于4%方可施工
每跨使用湿气检测仪检测残余湿气含量频次不少于6
3月20日
提高环氧树脂底涂的涂刷效率
环氧树脂底涂搅拌后20min内完成涂刷
组料混合后分成两桶由两组人从两端像跨中涂刷
3月25日
李永建时间:
2015年3月5日
九、对策实施
实施一:
1、使用低速电钻搅拌器
杜绝直接把环氧树脂底涂AB组料倒在一起直接涂刷,要求工人使用电钻搅拌器以低速(300rpm)搅拌。
在容器内缓慢搅拌A组份,之后将B组份倒入,再搅拌2-3分钟。
若局部底涂固化后任产生气泡,应用小铲子铲掉气泡,再铺设第二涂层。
措施实施后,环氧树脂底涂AB组料搅拌均匀一致,组料不含气泡,涂刷后基本无气泡产生。
图9-1活动前直接混合环氧树脂底涂组料图9-2活动后使用电钻搅拌器
实施二:
1、采用方形混合管替换圆形混合管
小组用方形混合管替换圆形混合管,其原理是由上下左右叶片依序排列组成,当聚氨酯面涂AB组料经过每一节叶片时,将被切割成4份,而圆形混合管只能将涂料切割成2份,因此其它是圆形混合管的混合均匀度的两倍,从而使涂料混合更均匀,混合效果大幅度提升,从而降低防水喷涂的不良率。
措施实施后,喷出的聚氨酯面涂色泽均匀曾灰白色,气泡减少。
图9-3活动前用圆形混合管
图9-4活动后用方形混合管
实施三:
1、每跨使用湿气检测仪检测残余湿气含量频次不少于6
我们要求工人施工防水前,使用湿气检测仪对每一跨桥梁基面进行残余湿气含量检测,每跨抽检频次不少于6,全部检测结果均低于4%方可施工。
若只是局部基面湿气含量检测不合格,可用强力手持式鼓风机吹干,检测合格后施工防水。
措施实施后,气泡大量减少,特别是喷涂聚氨酯面涂时基本杜绝了气泡产生,基面残余湿气抽检频次越高,效果越好。
图9-5工人正在检测基层残余湿度
实施四:
提高底涂的涂刷效率
1、组料混合均匀后分成两桶由两组人从两端像跨中涂刷
小组把涂刷环氧树脂底涂的人分成两组,每组2个人,环氧树脂底涂组料混合均匀后,分成两部分由两组人从两端想跨中涂刷,这样既提高每批次环氧树脂底涂混合料涂刷效率,也避免因工作面狭小出现窝工。
郑皓文对现场温度和环氧树脂底涂施工所用时间再次进行调查统计,形成表9-1。
活动实施后,能确保在材料性能指标要求的时间能完成环氧树脂底涂组料的涂刷,材料混合粘度得到保障,气泡有所减少。
施工时间调查表表9-1
17
18
19
16
郑皓文时间:
2015年3月25日
十、效果检查
1.活动效果
全部对策实施后,小组成员检查防水涂料喷涂质量,共检查150点,不合格频数、频率统计列表如下:
实施后防水质量统计表表10-1
25
50
33.3
83.3
16.7
合格率(150-12)/150=92%
胡国云时间:
2015年04月20日
图10-1小组活动效果柱状图
2015年4月20日
由上表及柱状图可知活动后防水喷涂质量合格率达到92%,实现了活动目标。
防水工程活动前后照片对比:
图10-2活动前环氧树脂底涂和聚氨酯面涂
图10-3活动后环氧树脂底涂和聚氨酯面涂
十一、效益分析
1.社会效益
通过本次QC小组的努力,大大降低了防水返工率,在保证施工质量的情况下大大缩短了施工工期,使得项目部能按期完成新加坡陆交局下达工期目标,得到了陆交局认可,树立了公司品牌形象,为公司赢得了荣誉。
同时,我们及时进行了归纳、总结,完善了桥面防水施工质量控制要点,为同类型防水工程提供了一定的借鉴,可以在以后的工程施工中发挥一些作用。
2.经济效益
通过本次QC小组活动,极大地节约了施工成本。
本项目防水工程量工54760㎡,合同综合单价为S$44.16。
经计算,共节约成本54760×
44.16×
(92%-70%)=532004新币,约人民币240万元。
十二、巩固措施
小组活动结束后,我们对每个月的返工率情况进行记录并绘制出折线图,发现活动后每个月的返工均控制在8%以内,保持在一个良好的水准上,达到活动目的。
巩固后防水返工率统计表表12-1
2015年10月10日
全面整理本次QC活动资料,编制了《双组份防水施工工艺》,本次QC成果将在今后类似防水工程中推广应用。
如今所有铁路桥面防水已完工,防水表面平整、无空鼓、无开裂、无起砂、无渗漏,得到新加坡陆交局高度评价,为以后再次合作打下坚实基础;
同时公司也为拓展业务迈出重要一步。
十三、总结和今后打算
公司首次接触防水工程,无任何经验可借鉴,小组成员通过此次QC活动及PDCA循环过程,QC知识和个人综合能力均大幅提升,增强了对工程质量改进的意识,提升了技术攻关的能力和信心,同时也更深刻了解团队协作的重要性。
小组活动素质自我评价表表13-1
项目
自我评价
活动前
活动后
质量意识
个人能力
QC知识
团队精神
安全意思
2015年10月15日
我们的下一个课题是“提高热拌沥青混凝土路面的施工质量”。
这给我们QC小组提出了新的挑战,我们将再接再励,运用科学的QC方法,力求在此工艺上探索新的技术工艺和质量管理措施。
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- 关 键 词:
- 提高 双组份 防水涂料 一次性 喷涂 合格率 优秀 QC