2号发电机组开机电气试验方案.docx
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2号发电机组开机电气试验方案
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302号机组
开机电气试验方案
批准:
审定:
审核:
会审:
编写:
XXX
XXXXXXXXXX有限责任公司设备部电气室
二0一四年十一月二十三日
2号发电机组开机电气试验方案
1概述:
1.1本次2号机组大修,对发电机抽转子检查,开机试验根据按照常规性大修的要求进行。
本次开机电气专业要进行试验的项目有:
发电机及主励磁转子热态交流阻抗、发电机的空载、主副励磁机的负载、发电机假同期、发电机微机励磁调节器开机试验、发电机转子轴电压等试验。
本次2号机组开机电气试验需要时间略为200分钟左右。
2开机时的电气试验项目
2.1发电机及主励磁机转子热态交流阻抗、功率损耗和绝缘电阻试验。
2.2励磁调节器试验。
2.3发变组空载特性和主励磁机负载特性试验。
2.4发电机假同期试验。
2.5发电机轴电压测试。
3组织措施:
本试验必须在大修结束后机组投运前、开机过程中进行。
3.1试验领导小组:
组长:
XX
副组长:
XXX,XXX
成员:
XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,
现场操作试验技术负责人:
XXX,XXX
3.2参加试验人员:
设备部电气室及检修公司电气专业相关人员
3.3试验设备操作负责人:
电气继保、高试人员
3.4试验调度联系负责人:
当值值长
3.5现场操作、监护:
当班电气运行人员
3.6试验人员:
继保、高试人员
4安全技术措施
4.1现场的各项目检修完毕,工作票注销,安全措施已拆除,工作人员已撤离现场。
4.2试验过程中,所有一、二次设备(发电机本体及其温度测点、主励磁机、#920开关、励磁调节器、发变组保护、故障录波器等)应专人监视、监听,遇紧急情况,监视人可根据具体情况按安规的有关规定做出紧急处理。
处理后立即报告试验总负责人。
4.3试验中的一、二次设备的操作,应由专人负责进行,并设专人进行监护。
4.4试验过程中若发现试验数据异常而不明原因时,应立即停止试验。
4.5试验前,参加试验人员和运行人员应熟悉本方案,了解装置试验进展情况,以便于出现异常及时处理。
4.6试验时,如果系统或电厂发生事故,立即停止试验。
4.7严格按照批准的试验项目和程序进行试验和操作,原则上不得更改;若遇特殊要求须变更时,应经生产副总或总工批准。
4.8鉴于目前我厂两台发电机的出口皆已加装出口开关,本次发电机空载试验不带主变进行。
按照厂家说明书要求,试验时的最高升压值应为额定电压值的1.2倍。
4.8、220KV系统运行方式按中调要求进行,
5试验前的准备工作
5.1准备好测量发电机及主励磁机转子热态交流阻抗的仪器仪表,动态信号分析仪、录波装置等,并将之置于发电机现场和集控室试验点,完成所有接线(试验接线见规程)。
5.2220KV系统运行方式按中调要求进行,母差保护、#231保护按中调要求投入,定值按中调要求执行。
5.3断开发电机出口#920开关。
5.4断开#9202刀闸及#92001接地刀闸。
5.5励磁回路的操作:
断开AK、BK、2K、LMK、3K、4K、ADK、BDK、5DK、6DK、7DK等开关。
5.6检查FG-2A型发电机综合监录装置的软件是否安装好、各试验功能是否工作正常;根据试验要求,对FG-2A型发电机综合监录装置进行参数设置(参照说明书要求进行)。
5.7动态信号分析仪、录波装置等已调试完毕。
6发电机及主励磁机转子交流阻抗、功率损耗和绝缘电阻试验方案
6.1将发电机小室内直流输出转接屏内的转接母排拆除。
6.2用测试钳分别卡在发电机刷握架两个极的汇流环上。
6.3分别用调压器,对发电机转子加不高于300V交流电压,对主励磁机转子加50V交流电压。
6.4分别测出发电机在静止、500r/min、1000r/min、1500r/min直至3000r/min转速下各有关电气量数据,详见下表:
转速(r/min
电压(V)
电流(A)
功率损耗(W)
交流阻抗(Ω)
绝缘电阻(MΩ)
6.5试验完毕,接回拆除的连接母排。
7励磁调节器空载试验方案
7.1A套空载闭环试验:
7.1.1 零起升压试验
调节器以A套为主,B套为从,自动方式运行,检查A套控制器起励给定参数(P91)设置为0.3,确定1#~2#整流桥交、直流刀闸已合好,发电机组额定转速后,在励磁调节器柜按“开机令”按钮进行起励。
当机端电压建立后,在调节器柜或远方按增、减磁按扭缓慢增加、减少励磁,使发电机机端电压上升和下降,录制发电机空载特性曲线。
检查励磁调节器的调节范围。
录波。
AVR电压通道检查
A套定子电压基值(P110)=B套定子电压基值(P70)=
A套仪表电压基值(P111)=B套仪表电压基值(P111)=
A套
机端电压(kV)
机端电压Ut显示
仪表电压U1显示
B套
机端电压(kV)
机端电压Ut显示
仪表电压U1显示
7.1.2 ±5%(±10%)阶跃试验
调节器以A套为主,B套为从,自动方式运行,IPU1、IPU2正常运行,升发电机机端电压至额定值,将励磁调节器柜上的“调试位”转换开关置“ON”位,在ECU上作-5%阶跃试验,记录阶跃波形;在下阶跃特性满足要求下,作+5%阶跃试验,记录波形,记录Ut超调量、振荡次数和调节时间,并整定励磁控制器(AVR)PID控制参数。
7.1.3 电源切换试验
调节器以A套为主,B套为从,自动方式运行,发电机机端电压保持在100%Ut,切A套控制器微机直流电源、合A套控制器微机直流电源,切A套控制器微机交流电源、合A套控制器微机交流电源,发电机机端电压应无明显波动,录波。
7.1.4 自动/手动方式切换试验
调节器以A套为主,B套为从,自动方式运行,操作调节器柜上的“投手动”转换开关为“ON”位,进行A套控制器(AVR)自动/手动方式切换试验,使A套为主,B套为从,手动方式运行,发电机机端电压应无明显扰动。
录波。
7.1.5 逆变灭磁试验
调节器以A套为主,B套为从,自动方式运行,发电机机端电压保持在100%Ut,直接分灭磁开关进行灭磁试验,录波。
7.2B套空载闭环试验:
7.2.1 零起升压试验
调节器以B套为主,A套为从,自动方式运行,检查B套控制器起励给定参数(P91)设置为0.3,确定1#~2#整流桥交、直流刀闸已合好,发电机组额定转速后,在励磁调节器柜按“开机令”按钮进行起励。
当机端电压建立后,在调节器柜或远方按增、减磁按扭缓慢增加、减少励磁,使发电机机端电压上升和下降,录制发电机空载特性曲线。
检查励磁调节器的调节范围。
录波。
7.2.2 ±5%阶跃试验
调节器以B套为主,A套为从,自动方式运行,IPU1、IPU2正常运行,升发电机机端电压至额定值,将励磁调节器柜上的“调试位”转换开关置“ON”位,在ECU上作-5%阶跃试验,记录阶跃波形;在下阶跃特性满足要求下,作+5%阶跃试验,记录波形,记录Ut超调量、振荡次数和调节时间,并整定励磁控制器(AVR)PID控制参数。
7.2.3 电源切换试验
调节器以B套为主,A套为从,自动方式运行,发电机机端电压保持在100%Ut,切B套控制器微机直流电源、合B套控制器微机直流电源,切B套控制器微机交流电源、合B套控制器微机交流电源,发电机机端电压应无明显波动,录波。
7.2.4 自动/手动方式切换试验
调节器以B套为主,A套为从,自动方式运行,操作调节器柜上的“投手动”转换开关为“ON”位,进行B套控制器(AVR)自动/手动方式切换试验,使B套为主,A套为从,手动方式运行,发电机机端电压应无明显扰动。
录波。
7.2.5 逆变灭磁试验
调节器以B套为主,A套为从,自动方式运行,发电机机端电压保持在100%Ut,直接分灭磁开关进行灭磁试验,录波。
7.3、切换试验
7.3.1 励磁控制器(AVR)A、B套切换试验
保持发电机机端电压为空载额定状态,调节器以A套为主,B套为从,自动方式运行,按调节器柜上“主从切换”按钮,励磁控制器由A套为主、B套为从,自动方式运行切换到B套为主、A套为从,自动方式运行,切换时检查发电机机端电压应无明显波动,录波。
保持发电机机端电压为空载额定状态,调节器以B套为主,A套为从,自动方式运行,按调节器柜上“主从切换”按钮,励磁控制器由B套为主、A套为从,自动方式运行切换到A套为主、B套为从,自动方式运行,切换时检查发电机机端电压应无明显波动,录波。
保持发电机机端电压为空载额定状态,调节器以A套为主,B套为从,手动方式运行,按调节器柜上“主从切换”按钮,励磁控制器由A套为主、B套为从,手动方式运行切换到B套为主、A套为从,手动方式运行,切换时检查发电机机端电压应无明显波动,录波。
保持发电机机端电压为空载额定状态,调节器以B套为主,A套为从,手动方式运行,按调节器柜上“主从切换”按钮,励磁控制器由B套为主、A套为从,手动方式运行切换到A套为主、B套为从,手动方式运行,切换时检查发电机机端电压应无明显波动,录波。
7.3.2 励磁控制器(AVR)与IPU切换试验
保持发电机机端电压为空载额定状态,励磁控制器(AVR)以A套为主、自动方式运行,励磁控制器(AVR)B套在退出状态(即断电状态),检查IPU1、IPU2均正常,将励磁控制器(AVR)A套断电,模拟励磁控制器(AVR)A、B套均出故障,由励磁控制器(AVR)自动控制方式切换到IPU控制方式运行,切换时检查发电机电压应无明显波动。
保持发电机机端电压为空载额定状态,励磁控制器(AVR)以B套为主、自动方式运行,励磁控制器(AVR)A套在退出状态,检查IPU1、IPU2均正常,将励磁控制器(AVR)B套断电,模拟励磁控制器(AVR)A、B套均出故障,由励磁控制器(AVR)自动控制方式切换到IPU控制方式运行,切换时检查发电机电压应无明显波动。
保持发电机机端电压为空载额定状态,励磁控制器(AVR)以A套为主、B套为从、自动方式运行,检查IPU1、IPU2均正常,分别将1#~2#整流桥上“独立运行”转换开关置为“ON”,使IPU在恒本柜控制电压方式下运行,模拟励磁控制器(AVR)A、B套均出故障,人为手动由励磁控制器(AVR)自动控制方式切换到IPU控制方式运行,切换时检查发电机电压应无明显波动。
保持发电机机端电压为空载额定状态,励磁控制器(AVR)以B套为主、A套为从,自动方式运行,检查IPU1、IPU2均正常,将1#整流桥输出开关由“合”置为“分”,使1#整流桥无输出,再将1#整流桥输出开关由“分”置为“合”,使1#整流桥正常运行。
2#整流桥相同,模拟IPU出故障,退出、投人IPU,切换时检查发电机电压应无明显波动。
7.4、 均流试验
7.4.1 整流桥自然均流试验
保持发电机机端电压为空载额定状态,励磁控制器(AVR)以A套为主、B套为从、自动方式运行,检查IPU1、IPU2均正常,调节器柜上“投均流”转换开关在“OFF”位,即功率柜为自然均流,分别记录1#、2#整流桥励磁电流,计算均流系数,录波。
7.4.2 整流桥智能强制均流试验
保持发电机机端电压为空载额定状态,励磁控制器(AVR)以A套为主、B套为从、自动方式运行,检查IPU1、IPU2均正常,调节器柜上“投均流”转换开关由“OFF”置为“ON”位,即整流桥从自然均流切换为智能强制均流,再分别记录1#、2#整流桥励磁电流,计算均流系数,录波。
对整流桥自然均流与智能强制均流进行对比。
7.5 PT断线试验
7.5.1 励磁PT断线试验
保持发电机机端电压为空载额定状态,励磁控制器(AVR)以A套为主、B套为从、自动方式运行,检查调节器柜上的“保护投入”转换开关在“ON”位、“调试位”转换开关在“OFF”位,即调节器运行在正常运行、保护投入的状态下。
将励磁PT任意断一相,模拟发电机励磁PT断线,调节器“PT断线”报警,由A套为主、B套为从、自动方式运行转为B套为主、自动方式,A套为从、手动方式运行。
试验后恢复接线,按“信号复归”按钮复归报警信号。
保持发电机机端电压为空载额定状态,励磁控制器(AVR)以B套为主、A套为从、自动方式运行,检查调节器柜上的“保护投入”转换开关在“ON”位、“调试位”转换开关在“OFF”位,即调节器运行在正常运行、保护投入的状态下。
将励磁PT任意断一相,模拟发电机励磁PT断线,调节器“PT断线”报警,由B套为主、A套为从、自动方式运行变化为B套为主、自动方式,A套为从、手动方式运行。
试验后恢复接线,按“信号复归”按钮复归报警信号。
7.5.2 仪表PT断线试验
保持发电机机端电压为空载额定状态,励磁控制器(AVR)以A套为主、B套为从自动方式运行,检查调节器柜上的“保护投入”转换开关在“ON”位、“调试位”转换开关在“OFF”位,即调节器运行在正常运行、保护投入的状态下。
将仪表PT任意断一相,模拟发电机仪表PT断线,调节器“PT断线”报警,由A套为主、B套为从、自动方式运行变化为A套为主、自动方式,B套为从、手动方式运行。
试验后恢复接线,按“信号复归”按钮复归报警信号。
保持发电机机端电压为空载额定状态,励磁控制器(AVR)以B套为主、A套为从、自动方式运行,检查调节器柜上的“保护投入”转换开关在“ON”位、“调试位”转换开关在“OFF”位,即调节器运行在正常运行、保护投入的状态下。
将仪表PT任意断一相,模拟发电机仪表PT断线,调节器“PT断线”报警,由B套为主、A套为从、自动方式运行转为A套为主、自动方式,B套为从、手动方式运行。
试验后恢复接线,按“信号复归”按钮复归报警信号。
7.6、备励空载试验
7.6.1零起升压试验
将调节器控制柜电压起励给定值设定为0.5,调节器控制柜在自动运行状态。
合整流桥交直流刀闸。
按起励按钮进行起励。
起励成功后将发电机电压升至额定值,记录励磁电压、阳极电压值;修正机端电压基值(P32)、控制电压修正系数(P35)、励磁电流基值(P34)、空载最大励磁电流限制值(P41)等参数;稳态录波。
升发电机电压至110%额定检查调节器控制柜自动状态电压调节范围。
电压通道检查
机端电压(P32)=
机端电压(kV)
机端电压UF显示
仪表电压U1’显示
7.6.2±5%阶跃试验
保持发电机机空载额定电压运行状态,设定调节器控制器阶跃量为5%。
作-5%阶跃试验,记录阶跃波形;在下阶跃特性满足要求下,作+5%阶跃试验,记录波形,记录UF超调量、振荡次数和调节时间,已满足标准要求。
7.6.3自动/手动切换试验
保持发电机机空载额定电压运行状态,调节器控制器切换为手动运行,过6~12秒后切回自动运行。
切换时发电机机端电压应无明显波动。
7.6.4电源切换试验
保持发电机机空载额定电压运行状态,调节柜进行交、直流切换试验。
切换时发电机机端电压应无明显波动。
7.6.5逆变灭磁试验
保持发电机机空载额定电压运行状态,调节器控制器在自动运行状态,由中控室按“停机令”按钮进行逆变灭磁试验,录波。
7.6.6起励试验
调节器自动方式运行,将调节器控制器起励给定参数设置为1.0,发电机组额定转速后,按“起励”按钮进行起励。
录制自动起励试验波形。
记录机端电压UF的超调量、振荡次数和调节时间。
7.6.7联投备励试验
由励磁调节器GEC-32X倒至备励GEC-1E运行,短接备励柜#920开关接点,断开励磁调节器GEC-32XA套整流桥和B套整流桥直流输出开关,自动联投备励,切换时发电机机端电压应无明显波动。
空载试验结束,做同期试验,准备并网。
7.7 并网后切换试验
在并网后发电机有功稳定最小值时,做下列切换试验:
1)励磁控制器(AVR)A、B套主从切换试验;
2)励磁控制器(AVR)A、B套自动/手动控制方式切换试验;
3)交、直流电源切换(掉电)试验;
7.8 低励限制试验
低励限制的目的是限制发电机进相吸收的无功功率的大小。
发电机带一定的有功,按“减小励磁”按钮减少发电机的无功使发电机进相运行,那么励磁控制器(AVR)应按原理上的低励限制曲线动作。
作好记录并录波,与理论计算对比是否一致。
7.8电气二次班及时编制完整的试验报告。
8发电机空载试验和主励磁机负载试验方案
8.1对发电机过电压保护定值进行调整,将动作电压改为1.25倍额定电压,出口动作时间不变,以保证发电机在短时1.2倍的额定电压下不出现保护动作跳闸;
8.2将发电机出口电压互感器1YH、2YH、3YH柜推入到工作位置;
8.3复核5.3和5.4所载操作是否全部到位;
8.4合上ADK、BDK、AK、BK、6DK、7DK、3K、4K、LMK等开关;
将“发电机综合监录装置”投入,按照说明书的要求和方法进行操作试验:
设置试验参数
a发电机定子电压在0~1.2倍额定电压区间设定刻度数为12;
b发电机转子电流在0~1倍转子电流的区间设定刻度数为10;
c设定选用标么值。
8.5按说明书要求进行操作试验。
8.6操作升压按钮,手动零起缓慢升压,注意点动,当电压升到7.875KV(二次侧为50V)时,检查发电机三相定子电压是否平衡,一切正常后,将电压升到15.75KV(二次电压为100V);
8.7稍事观察后继续升压,当电压升到18.9KV(1.2倍额定电压)后,马上进行降压,最终将电压降至零;
8.8试验完毕将电压降为零,断开#920、#9202、ADK、BDK、AK、BK、6DK、7DK、3K、4K、LMK等开关。
9假同期试验方案
9.1断开#920开关,断开#9202刀闸,合上#9203刀闸。
9.2短接#920开关操作箱中X33的#13与#14端子。
9.3用外同期装置进行假同期试验。
9.4断开#920开关,用内同期装置进行假同期试验。
9.5合闸成功后,断开#920开关,合上#9202刀闸,拆除#920开关操作箱中X33的#13与#14端子的短接线。
发电机准备并网。
9.6值长向中调汇报,励磁调节器空载试验及假同期试验结束,机组可以并网运行。
10发电机轴电压测试方案
10.1待发电机并网带上4~5万负荷时,测量发电机轴电压,试验方法见规程。
10.2当轴承油膜被短接时,转子两端轴上的电压一般应等于轴承与机座间的电压。
10.3发电机大轴对地电压一般应小于10V。
10.4测量时采用高内阻(不小于100KΩ/V)交流电压表。
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- 发电 机组 开机 电气 试验 方案