精馏实验报告.docx
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精馏实验报告.docx
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精馏实验报告
本科实验报告
课程名称:
过程工程原理实验〔乙〕
实验名称:
筛板塔精馏操作及效率测定
姓名:
学院(系):
学号:
指导教师:
同组同学:
一、实验目的和要求
1、了解板式塔的构造和流程,并掌握其操作方法;
2、测定筛板塔在全回流和局部回流时的全塔效率及全回流时的单板效率;
3、改变操作条件〔回流比、加热功率等〕观察塔温度变化,从而了解回流的作用和操作条件对精馏别离效果的影响。
要求:
原料液中乙醇的质量浓度为15~20%,要求产品中乙醇的质量浓度在85%以上。
二、实验容和原理
板式精馏塔的塔板是气液两相接触的场所,塔釜产生的上升蒸汽与从塔顶下降的下降液逐级接触进展传热和传质,下降液经过屡次局部气化,重组分含量逐渐增加,上升蒸汽经屡次局部冷凝,轻组分含量逐渐增加,从而使混合物到达一定程度的别离。
〔一〕全回流操作时的全塔效率ET和单板效率EmV(4)的测定
1、全塔效率〔总板效率〕ET
〔1〕
式中:
NT—为完成一定别离任务所需的理论板数,包括蒸馏釜;
NP—为完成一定别离任务所需的实际板数,本装置
=7块。
在全回流操作中,操作线在x-y图上为对角线。
根据实验中所测定的塔顶组成xD、塔底组成xW〔均为摩尔百分数〕在操作线和平衡线间作梯级,即可得到理论板数NT。
2、局部回流时全塔效率Er’的测定
2.1精馏段操作线方程:
〔2〕
式中:
yn+1-----精馏段第n+1块塔板上升的蒸汽组成,摩尔分数;
xn-----精馏段第n块塔板下流的液体组成,摩尔分数;
R----回流比R=L/D
XD----塔顶产品液相组成,摩尔分数;
实验中回流量由回流转子流量计8测量,但实验操作中一般作冷液回流,故实际回流量需进展校正
(3)
式中:
L0-----回流转子流量计上的读数值,ml/min
L-----实际回流量,ml/min
tD-----塔顶液相温度,℃
tR-----回流液温度,℃
CPD-----塔顶回流液在平均温度(tD+tR)/2下的比热,KJ/kg·K
rD-----塔顶回流液组成下的汽化潜热,KJ/kg
产品量D可由产品转子流量计测量,由于产品量D和回流量L的组成和温度一样,故回流比R可直接用两者的比值来得到:
(4)
式中:
D-----产品转子流量计上的读数值,ml/min
实验中根据塔顶取样分析可得xD,并测量回流和产品转子流量计读数L0和D以及回流温度tR和塔顶液相温度tD,再查附表可得CPD,rD,由式〔3〕〔4〕可求得回流比R,代入式〔2〕即可得精馏段操作线方程。
2.2加料线〔q线〕方程
〔5〕
式中:
q------进料的液相分率;
xF------进料液的组成,摩尔百分数
〔6〕
式中:
tS------进料液的泡点温度,℃;
tF------液的温度,℃;
CPF-----进料液在平均温度(tS+tF)/2下的比热,KJ/kg·K
rF-----进料液组成下的汽化潜热,KJ/kg
取样分析得到的馏出液组成XD,塔釜组成Xw和进料液组成XF,再查附表可得ts,CPF,rF,代入式〔6〕即可得q线方程。
2.3理论板数的求取
根据上述得到的精馏段操作线方程和q线方程,以及测得的塔顶组成xD,塔底组成xW和进料组成xF,即可在x−y图上作出精馏段操作线,q线和提馏段操作线,然后用x−y图解法即可得理论塔板数NT。
2.4全塔效率
根据上述求得的理论板数NT,由式〔1〕便可得到局部回流时的全塔效率ET’
〔7〕
式中NT------完成一定别离任务所需的理论塔板数,包括蒸馏釜;
NP------完成一定别离任务所需的实际塔板数,本装置NP=7。
三、实验装置与流程
3.1装置
精馏塔装置由筛板精馏塔塔釜、塔体〔板数7〕、全凝器、加料系统、回流系统、贮槽〔原料、产品、釜液〕产品出料管路、残液出料管路、冷却水转子流量计、离心泵以及测量、控制仪表等组成。
实验装置流程图如下列图1所示。
筛板精馏塔径ϕ68mm,共7块塔板,其中精馏段5块,提馏段2块;精馏段板间距为150mm,提馏段板间距为180mm;筛孔孔径ϕ1.5mm,正三角形排列,空间距4.5mm,开孔数104个。
本装置采用电加热方式,塔釜装有3支额定功率为3kW的螺旋管加热器。
在装置上分别设有料液、产品和釜液的取样口〔图中A、B、C处〕。
3.2流程
1、根据浓度要求进展配料〔一般XF=0.1〕并加约9升料于塔釜至玻璃液面计顶端。
〔实验室已完成〕假设配料已完成,那么测定料液组成。
2、关闭进、出料阀,关闭采样阀,全开冷凝器顶部排气阀。
稍开冷凝冷却水阀门,全开回流转子流量计阀门,进展全回流操作。
3、开启仪表柜总电源开关,将电压调节旋钮调节到所需要的加热电压并保持恒定。
4、待釜液开场沸腾,开大冷凝冷却水阀门到转子流量计读数最大值,并保持恒定。
5、加热电压和冷凝冷却水量都维持恒定后,每隔五分钟观察各塔板温度,当灵敏板温度11根本不变时,操作即到达稳定。
分别取进料、馏出液、釜液三个样品,分析组成,并读取进料、馏出液、釜液流量和回流液流量,再分别读取精馏塔中的六个温度。
6、局部回流操作。
翻开进料阀调整进料量,调流量计使回流比为3-5,通过对釜液转子流量计的调整,使塔釜液位计的液位保持不变。
当釜液液面恒定以及灵敏板温度稳定后,即局部回流操作到达稳定。
分别取进料、馏出液、釜液三个样品,分析组成,记录有关数据,并读取进料、馏出液、釜液流量和回流液流量,再分别读取精馏塔中的六个温度。
7、实验完毕。
先关闭进料液、馏出液、釜残液的流量调节阀,再将调压器旋钮调至零位,关闭总电源开关切断电源,待酒精蒸汽完全冷凝后,再关冷凝冷却水,并做好整洁工作。
四、实验数据记录与处理
1.原始数据
工程
1
2
3
加热电压/v
200
200
200
产品转子流量计读数/(ml/min)
0
26
24.1
回流转子流量计读数/(ml/min)
186
110
120
残液转子流量计读数/(ml/min)
0
140
140
进料转子流量计读数/(ml/min)
0
191
181
冷却转子流量计读数/(ml/min)
360
360
360
塔釜液温度/℃
98.9
97.2
97.6
灵敏板温度/℃
83.3
83.5
83.4
第一板气相温度/℃
78.7
78.9
78.9
第一板液相温度/℃
79.0
79.1
79.0
回流液温度/℃
65.0
59.8
58.0
进料液温度/℃
19.9
21.4
21.8
进料液浓度Xf/(mol/mol)
8.4%
8.4%
回流液浓度Xd/(mol/mol)
77.6%
71.5%
塔釜液浓度Xw/(mol/mol)
0.3%
1%
1.7%
产品量ml
800
产品百分数%
88%
2、原始实验数据处理
1〕全塔效率〔总板效率〕ET
在全回流操作时,操作线为x-y图上的对角线。
实验中测定的回流液浓度Xd=77.6%Xw=0.3%
理论塔板数为6,即NT=6Np=7
那么全回流时的全塔效率为:
2〕计算局部回流时的全塔效率
①计算质量分数
进料液摩尔分数xF=8.4%,质量浓度为18.98%,进料液温度21.4℃,查表得乙醇-水溶液的密度:
回流液摩尔分数xD=71.5%,质量浓度为86.5%,回流液温度59.8,查表得乙醇-水溶液的密度:
塔釜液浓度xW=1%,质量浓度为2.5%,和塔釜液温度97.2℃,查表得乙醇—水溶液的密度:
②精馏段操作线方程
回流温度tR=59.8℃,塔顶液相温度tD=79.1℃,平均温度69.45℃,塔顶回流液质量浓度为86.5%,查表得:
CpD=3.34kJ/kg·℃,rD=1070kJ/kg。
故实际回流量为
=
=116.63
那么回流比:
=6.86
精馏段方程:
=0.87
0.09
③q线方程
进料液泡点温度ts=88°C,进料液温度tF=21.4°C,平均温度54.7℃,乙醇质量分数为18.98%,查表得:
CpF=4.35kJ/kg·K,rF=1980.3kJ/kg。
=1+
=1.15
=7.67x-0.56
根据得到的精馏段操作线方程和q线方程,以及测量得到的塔顶组成xD、塔底组成xW和进料组成xF,在x-y图上作出精馏段操作线、q线和提馏段操作线,如下列图所示:
理论板数NT=5其中精馏段4,提馏段1块。
那么局部回流时的全塔效率为:
=57.1%
3〕产品的质量和溶度:
由摩尔质量换算得到:
所得产品的质量分数为88%,产品约为800ml,在规定时间完成了任务。
五、实验结果与分析
1、实验结论
〔1〕全回流操作时回流液浓度为77.6%(mol/mol),局部回流操作时回流液浓度为71.5%(mol/mol),说明在操作条件一样的情况下,全回流的回流液浓度比局部回流高;而局部回流时的回流比越大,回流液的浓度越高,即产品浓度越高;
〔2〕全回流和局部回流的全塔效率
并没有固定的大小关系,其值与精馏塔的操作条件和具体传质过程有关。
当其他操作条件一致时,全塔效率与塔流体的湍动程度有关。
本次实验中,全回流时所需的理论塔板数目较大的原因是乙醇-水相平衡曲线在较高液相浓度时十分接近对角线,而全回流的回流液浓度较高,当高出一小段浓度值时,所需的理论塔板数就有所增长,故得出全回流理论塔板数也较多的实验结果;
〔3〕我们在由全回流切换到局部回流时就开场收集产品,回流比〔回流比大约为4.2〕,最终得到800mL产品量,其中乙醇的质量分数为88%,到达实验要求。
〔4〕对照两次记录的数据,可以看出产品的浓度大致由温度反映。
第一板的气液相温度越高,所得到的产品中乙醇含量越低。
这是由于在乙醇-水的物系中,由相平衡关系可以知道当乙醇的浓度越小,相平衡时的温度越高,根本原因在于水的沸点比乙醇高。
因此,可以通过第一板的气液相温度初步判断产品浓度的上下;
〔5〕在整个实验过程中,塔釜的压力表读数始终很小,几乎可以忽略不计,说明没有发生液泛现象,实验操作根本正确;
〔6〕换热器上面的阀门始终开着,一方面是为了排出不凝性气体,另一方面与大气相连来保证精馏在常压下进展。
2、误差分析
〔1〕回流液、塔釜液和进料液的取样并未完全同时进展,由于取样会影响塔的传质过程,故后取的样品存在一定的浓度误差;
〔2〕用比重计测样品的比重时间较长,导致最终测得比重时样品的温度已发生变化,与测比重前所测得的温度不一致;
〔3〕实际过程并不能保证百分百的物料守恒,这是由于系统的稳定是在一定围的波动,因此塔釜的液面高度会发生变化,需要时刻调节塔釜的流量。
六、思考题
1、影响精馏操作稳定的因素是哪些?
维持塔稳定操作应注意哪些操作岗位?
如何判断塔的操作已到达稳定?
答:
影响精馏操作稳定的因素有进料量、回流量、残液量、出料量、冷却水量、加热电压;维持塔稳定操作应注意保持加热电压和冷却水的流量不变,在调节回流比的同时通过调节残液流量保持塔釜液位稳定,并且应该先读数后取样;当塔釜液位稳定,并且灵敏板的温度保持不变时,可认为塔的操作已到达稳定。
2、在全回流条件下,改变加热功率对塔的别离效果有何影响?
答:
增大加热功率,塔产生的蒸汽量多,容易产生雾沫夹带,会降低塔的别离效率;
减小加热功率,塔产生的蒸汽量少,缺乏以托住液体,产生严重漏液,同样会降低塔的别离效率。
所以应合理选择加热功率,使其最有利于对塔的别离。
3、塔顶冷回流对塔回流液量有何影响?
如何校正?
答:
冷回流时,回流量L大于外回流量L0,原因是冷液回流入塔变成饱和液体时需要热量,这局部热量只有上升的蒸汽来提供,从而有局部蒸汽冷凝为液体,使液体量增大;通过校正式:
进展校正。
4、用转子流量计来测定乙醇水溶液流量,计算时应怎样校正?
答:
测量液体的转子流量计采用水作为标定介质,介质状态为20℃、1.013×105Pa,当用于酒精的测量时,其校正式如下:
式中:
—实际流量值;
—转子流量计的读数值;
—20℃时水的密度,取1000kg/m3;
—被测介质密度,kg/m3;
—转子的密度,kg/m3。
本实验选用玻璃转子流量计,
七、心得
实验前需要对实验装置有比拟具体的了解,比方转子流量计应该垂直安装并且自下而上地进液,顶部的排气口用于及时排放不凝性气体和保证常压蒸馏,与塔釜相连的降液管需要利用U形管实现液封等。
本次实验要求同时对进料液、回流液和塔釜液进展取样,故需要和实验小组成员合理分工,以防止造成不必要的实验误差。
在类似的实验操作或其他团队工作中,需要密切的配合才能高效地完成工作。
实际化工生产中需要得到满足一定生产要求的产品,需要我们自行对各个操作顺序、操作方式等进展设计。
比方此次实验中为了获得一定量的规定浓度的乙醇溶液,由于需要的浓度较高,稳定后的局部回流操作难以获得满足浓度要求的产品,故需要在全回流切换到局部回流时就开场收集产品,以满足生产要求。
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